【自查报告】2025年安全隐患自查报告.docxVIP

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【自查报告】2025年安全隐患自查报告

根据2025年度安全生产工作部署,本单位于2025年3月15日至4月15日组织开展了全领域安全隐患自查工作,覆盖生产车间、仓储物流、办公区域、特种设备、危险化学品管理等12个重点模块,累计排查点位287处,涉及岗位136个,发现各类安全隐患89项,其中重大隐患2项,较大隐患15项,一般隐患72项。现将具体自查情况报告如下:

一、安全生产责任制落实情况

自查发现,本单位已完成2025年度安全生产责任书签订工作,签订覆盖率100%,但存在以下问题:一是部分基层班组责任书内容与岗位实际风险不匹配,如装配车间焊接岗未明确烟尘防护具体职责;二是中层管理人员安全绩效考核指标权重不足,生产部经理考核方案中安全指标仅占15%(规定不低于20%);三是隐患整改闭环管理存在滞后,2025年1月发现的3项电气隐患至3月仍未完成验收。针对上述问题,已责令安全管理部牵头修订责任书模板,增加岗位风险清单对应条款;人力资源部已于4月8日调整中层干部考核方案,将安全指标权重提升至22%;建立隐患整改红黄绿灯预警机制,对超期未改项目启动问责程序。

二、安全教育培训与应急管理

2025年1-3月累计开展安全培训12场次,参训1320人次,培训覆盖率92%。检查发现:新员工三级安全教育存在短板,2月入职的15名临时工中,有3人未完成车间级培训即上岗;特种作业人员持证情况良好,但焊接与热切割作业人员年度复审培训尚未开展(应于3月底前完成)。应急管理方面,现有应急预案28项,其中受限空间作业预案未及时更新(未纳入2024年新增的有毒气体检测标准);2025年一季度仅开展1次综合应急演练,未达到每季度至少1次的要求;应急物资储备中,消防沙箱有3处存在板结现象,正压式呼吸器气瓶压力不足(低于25MPa)。整改措施包括:对未达标新员工实施离岗补训,4月15日前完成特种作业人员复审培训;4月底前完成受限空间作业预案修订,5月组织液氨泄漏专项演练;每周开展应急物资点检,更换失效消防沙及气瓶。

三、危险作业安全管理

重点检查了动火作业、进入受限空间、临时用电等8类危险作业,共抽查作业许可审批单46份。发现问题:3月12日合成车间动火作业未执行三不动火原则(动火点下方存放易燃物料未清理);受限空间作业气体检测存在先作业后检测现象,2月28日反应釜清理作业气体检测记录时间晚于作业开始时间40分钟;临时用电审批不规范,有5份作业票未注明监护人职责。已暂停合成车间动火作业许可权限,组织危险作业专项培训;为受限空间作业配备4台便携式四合一气体检测仪(含泵吸式探头),要求检测数据实时上传安全管理系统;修订《临时用电安全管理规定》,明确监护人全过程在场职责,对违规审批人员进行绩效考核。

四、特种设备安全管理

本单位共有特种设备28台套,其中锅炉2台、压力容器15台、起重机械8台、厂内机动车辆3台。自查发现:1号蒸汽锅炉压力表在校验有效期内(下次校验日期2025年6月),但安全阀起跳压力设定值与实际工作压力偏差0.12MPa;2号反应釜(压力容器)液位计存在虚假液位现象(因介质粘稠导致);3号桥式起重机大车行走限位器失效,大车轨道有3处接头间隙超标(最大间隙达5mm);叉车制动系统检测显示,1号叉车制动距离超标(空载状态下制动距离4.2m,标准要求≤3m)。已联系特种设备检验机构4月20日前完成锅炉安全阀校验;对反应釜液位计加装伴热装置防止介质粘稠,4月30日前完成改造;停用3号桥式起重机,更换限位器并调整轨道接头;叉车立即进行制动系统大修,更换刹车片及液压管路。

五、电气安全管理

检查变配电室、配电柜、电气线路等设施共132处。主要隐患:高压配电室接地电阻值超标(实测12Ω,标准要求≤4Ω);灌装车间配电柜内断路器分断能力不足(当前使用C特性断路器,应更换为D特性);临时用电线路有3处未采取架空或穿管保护措施(直接拖地敷设);防爆区域电气设备存在失爆现象,2号罐区照明灯具密封圈老化开裂。整改计划:4月25日前完成高压配电室接地网改造,增加6组接地极;分批更换灌装车间12台配电柜断路器,4月底前完成;临时用电线路全部采用绝缘支架架空(高度≥2.5m),配备50套便携式电缆保护槽;防爆区域电气设备4月进行全面防爆性能检查,更换不合格密封圈及接线盒。

六、消防安全管理

消防设施方面共检查灭火器326具、消防栓89个、应急照明156处。发现:危化品仓库灭火器选型错误(配置ABC干粉灭火器,应配置抗溶性泡沫灭火器);3号车间消防栓被遮挡(距离堆放物料不足1.5m);办公楼应急照明灯具损坏率达8%(13处无法点亮);消防控制室值班记录不完整,3月有5天未记录火灾报警控制器自检情况。通道安全方面,成品仓库疏散通道宽度1.8m(符合标准),但有2处设置临时货架占用通道宽

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