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2025年橡胶制品工程师工作总结暨下一步工作计划

2025年,围绕橡胶制品研发、生产工艺优化、质量管控及团队技术能力提升等核心任务,本人以“技术驱动效率,质量夯实基础”为导向,全面参与并主导了多项关键工作。现将本年度工作成果、存在问题及2026年重点计划总结如下:

一、2025年核心工作成果与实践

(一)技术研发与创新:突破关键性能瓶颈,推动产品升级

本年度技术研发聚焦“高可靠性、多功能性”橡胶制品开发,重点围绕耐老化、耐油及低温环境适应性三大方向开展攻关,取得阶段性成果。

1.新能源汽车密封件专项研发:针对新能源汽车电池包密封件在-40℃~120℃宽温域下的耐湿热老化需求,主导完成EPDM(三元乙丙橡胶)配方优化。通过调整第三单体(ENB)含量至5.5%(原配方4.8%),并引入0.8份新型受阻胺类光稳定剂(HALS)与1.2份纳米级氧化锌协同体系,使材料热空气老化(150℃×72h)后拉伸强度保持率从78%提升至89%,压缩永久变形(100℃×22h)从32%降至25%。经主机厂台架测试验证,密封件在模拟10年工况(温度循环、盐雾腐蚀)后无泄漏,已进入小批量试产阶段,预计2026年Q2实现量产,目标年配套量50万套。

2.工业耐油胶管性能提升:针对工程机械液压胶管因矿物油渗透导致的膨胀失效问题,优化NBR(丁腈橡胶)/PVC共混体系,将PVC含量从15%提升至20%,并采用动态硫化工艺增强两相界面结合力。测试显示,胶管在100℃×72hASTM3油中体积变化率从18%降至12%,爆破压力保持率从85%提升至92%。该改进方案已应用于公司主力产品“T型高压胶管”,客户反馈故障率较上年度下降40%,年度新增订单超800万元。

3.废旧橡胶再生技术试点:响应绿色制造政策,联合材料科学团队开发“低温微波脱硫+纳米填料复配”再生工艺。通过控制微波频率2450MHz、功率800W,脱硫时间缩短至15分钟(传统工艺45分钟),再生胶拉伸强度恢复率达原胶的75%(行业平均60%)。目前已在密封圈生产线上试点,再生胶掺用比例15%时,产品性能无显著下降,单吨原料成本降低420元,年度节约成本约65万元。

(二)生产工艺优化:全流程降本增效,提升制造稳定性

以“缩短周期、减少浪费、提高一致性”为目标,对混炼、硫化、成型三大核心工序进行系统改进,实现生产效率与质量的双重提升。

1.混炼工艺智能化升级:针对传统开炼机混炼批次间偏差大(炭黑分散度CV值8%)的问题,引入智能密炼系统,通过实时监测转子扭矩、温度及能耗,建立“转速-时间-填充系数”动态模型。优化后,炭黑分散度CV值降至3%,混炼周期从12分钟缩短至8分钟,单台设备日产能提升35%。配合自动称量系统(精度±0.1g),原料损耗率从1.2%降至0.5%,年度节约生胶、助剂等原料成本约130万元。

2.硫化工艺参数精细化调控:针对厚制品(厚度20mm)硫化不均问题,采用“分段升温+模温梯度控制”方案。以挖掘机履带板胶块为例,原工艺硫化时间60分钟,中心与表层温差达15℃,导致局部过硫或欠硫。改进后,首段升温至130℃保温10分钟(促进胶料流动),二段升至155℃保温35分钟(精准硫化),同时模具采用“内层4区加热+外层保温”设计,温差控制在3℃以内。硫化时间缩短至45分钟,产品合格率从88%提升至96%,年减少返工损失约90万元。

3.成型工序自动化改造:针对异形件手工贴合成型效率低(人均日产量120件)、尺寸偏差大(±0.5mm)的问题,牵头设计“视觉引导+机械臂”自动贴合系统。通过3D视觉扫描定位胶片轮廓,机械臂按预设路径精准贴合,贴合精度提升至±0.2mm,人均日产量提升至300件,人工成本降低60%。该系统已应用于汽车减震垫生产线,年度节省人工成本约75万元。

(三)质量管控:构建全链条追溯体系,强化过程控制

以“预防为主、数据驱动”为原则,完善从原料入厂到成品出厂的全流程质量管控体系,实现质量问题可追溯、可分析、可改进。

1.原料质量动态评估:建立“供应商-批次-性能”三维数据库,对生胶(如NR、SBR)、助剂(如促进剂CBS、防老剂4020)的关键指标(门尼粘度、挥发分、灰分)设置动态允差范围。例如,NR门尼粘度(ML1+4,100℃)标准为60±5,当连续3批次波动超过±3时,触发供应商预警并调整混炼工艺补偿(如延长塑炼时间2分钟)。本年度原料不合格率从1.8%降至0.6%,因原料问题导致的返工减少70%。

2.过程质量实时监控:在关键工序(混炼、硫化)部署在线检测设备,混炼环节通过近红外光谱(NIRS)实时监测炭黑分散度,硫化环节通过无线温度传感器(精度±0.5℃)监测模具温度。数据接入MES系统后,设置异常

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