原料油带水现象及处理.pptxVIP

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  • 2026-01-21 发布于陕西
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原料油带水现象及处理;CONTENTS;01;1.1储存环境潮湿:如果原料油储存的环境存在潮湿,空气中的水分会通过吸湿作用进入原料油中,导致原料油带水。

1.2储运过程中受潮:在原料油的储运过程中,如果容器密封不严密或者运输过程中受到雨水浸泡等因素的影响,水分就有可能进入原料油中。

1.3储存时间过长:原料油长时间储存,容器内部温度变化、气压变化等因素会导致水分凝结并混入原料油中。

1.4原料油本身含水:有些原料油在生产过程中本身就含有水分,如果没有经过有效处理,就会带入生产环节。;02;2.1降低生产效率:原料油中的水分会影响原料油的质量和稳定性,从而降低生产效率。

2.2损坏设备设施:原料油中的水分会引起设备设施的腐蚀,导致设备寿命缩短,甚至出现故障。

2.3影响产品质量:原料油中的水分会与其他物质发生反应,产生不良物质,从而影响产品的质量。;03;原料油带水的现象是:总进料流量不稳定和反应压力升高,提升管出口温度下降。

1.降低进料量,提油浆回炼量,稳定反应温度、压力。

2.控制好原料预热温度。

3.联系调度、油品,处理原料带水问题。;04;2022年1月23日中班17时33分左右,催化装置原料进料量FI-2033异常上涨,联系仪表处理,汇报调度及技术员领导。

同时发现原料预热温度从215℃将至184℃,怀疑原料带水,此时反再系统未有明显波动,17时54分通知罐区停收冷料。

18时左右,反应四喷嘴FIC1002ABCD开始波动,岗位摘手动控制,后分馏酸性水上涨8t/h,确认原料冷料带水。

调整操作后20时左右操作全部恢复正常,期间联系罐区采样含水量达到4%。

;案例分析;通过对比趋势可以发现,FI-2033合料的进料量上涨的时间要前于四路调节阀进料量的波动时间(此处只摘取了FI-1002A的流量变化),在23日的事件中表现极其明显,对操作的预判有一定的干扰。;原料带水的操作波动中,对于焦炭的变化和对应的主风量要提前预判和调整,避免使CO炉膛温度产生大幅度的波动。;催化原料带水是较为危险和少见的事件类型,在理论操作的基础上,除了观察进料量、反应温度、反应压力的变化,还应该多方面的判断,在这次的事件中,反应压力变??不明显,调节阀后进料量变化滞后,反应温度变化滞后,都会导致判断不及时从而导致调整操作的滞后。实际中可以通过原料预热温度的变化,合料的变化来提前预判,酸性水的变化作为辅助判断。

在确定原料带水后,及时判断带水原因和来路,联系上游装置作出判断和调整。提前对进料调节阀手动操作,根据床温调整回炼油量、进料调节阀的开度、主风量,来减少生焦量的变化带来的一系列后续影响。

吸取经验,提高技能水平,保证稳定生产。

;感谢聆听

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