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  • 2026-01-25 发布于四川
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【工作总结】地铁站施工工作总结

本次地铁站施工项目位于城市核心区域,为地下二层岛式车站,全长218米,标准段宽22.5米,基坑深度26.8米,采用明挖顺作法施工。工程涵盖主体结构、附属结构、轨道工程、风水电安装及装饰装修等多个专业,合同工期730天,实际竣工时间提前15天,获评市级安全文明标准化工地。项目团队由128名管理人员及650名作业人员组成,高峰期投入大型机械设备42台套,完成混凝土浇筑3.2万立方米、钢筋制作安装4800吨、土方开挖58万立方米。

施工准备阶段重点开展了三项工作:一是建立三维地质模型,通过超前地质钻探补充查明基坑范围内存在3处孤石及2条破碎带,优化支护方案为钻孔灌注桩+三道内支撑体系,桩径由800毫米调整为1000毫米,混凝土强度等级提高至C35;二是实施交通导改方案,分三期完成周边4条主干道的临时交通疏解,修建临时便道1.2公里,安装智能交通信号系统8套;三是创新采用BIM+GIS技术整合地下管线数据,发现并迁改冲突管线23处,其中110kV高压电缆迁移采用非开挖顶管施工,节约工期28天。

主体结构施工中创新应用分层分段、对称开挖工法,将26.8米深基坑划分为8个流水段,配备3套支护体系同步作业。针对砂卵石地层易坍塌特性,开发超前管棚+注浆加固复合支护技术,采用Φ108毫米无缝钢管注浆管棚,配合水泥-水玻璃双液注浆,单循环注浆加固范围达15米,有效控制基坑最大沉降量仅8毫米。底板施工采用跳仓法浇筑,分块尺寸控制在20米×15米以内,设置膨胀加强带,掺入JM-Ⅲ型抗裂剂,混凝土内外温差始终控制在25℃以下,避免产生温度裂缝。

防水工程实施刚柔结合、多道设防体系,基面处理采用抛丸工艺清除浮浆,阴阳角做R=50毫米圆弧处理。底板及侧墙采用1.5毫米厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(预铺反粘),顶板采用2.0毫米厚湿铺防水卷材+70毫米厚C20细石混凝土保护层。变形缝采用中埋式钢边橡胶止水带+外贴式止水带+背贴式止水带三重防护,施工完成后经24小时闭水试验,渗漏点合格率100%。

在关键工序控制方面,钢筋工程推广应用BIM技术进行碰撞检查,优化节点构造36处,采用直螺纹连接技术,接头一次验收合格率达99.8%。模板体系选用盘扣式脚手架+18毫米厚酚醛覆膜胶合板,立杆间距控制在600×600毫米,通过荷载试验验证承载力达20kN/m2以上。混凝土施工采用天泵+地泵联合浇筑工艺,严格控制坍落度在180±20mm范围,每车进行坍落度检测,初凝前完成二次振捣,养护采用智能喷淋系统,确保养护湿度≥90%,养护时间不少于14天。

针对周边环境复杂特点,建立监测-预警-处置闭环管理机制。布设监测点126个,对基坑围护结构位移、周边建筑物沉降、地下水位等18项指标进行实时监测,数据通过5G传输至智慧工地平台,预警响应时间≤15分钟。施工期间成功处置2起管涌险情,采用速凝混凝土回填+高压旋喷桩加固应急方案,控制周边建筑物最大沉降量仅12毫米,远低于规范限值30毫米。

创新技术应用取得显著成效:一是开发深基坑智能开挖系统,通过挖掘机北斗定位+三维扫描技术实现土方开挖精度控制在±50毫米;二是应用混凝土裂缝监测传感器,实时采集应变数据,累计预警潜在裂缝风险17次;三是推广绿色施工技术,采用太阳能临时照明、雨水回收系统、建筑垃圾资源化利用等措施,减少碳排放320吨,节约用水1.8万吨。

安全管理方面构建五位一体责任体系,实施一线三排工作机制。编制专项施工方案46项,组织专家论证12次,开展应急演练28次。创新采用智能安全帽实现人员定位、语音通讯、危险预警等功能,累计发出安全预警信息327条。施工全过程实现零死亡、零重伤目标,轻伤率控制在0.3‰以下,获评省级平安工地示范项目。

质量控制实施三检制+第三方检测双保险机制,设置质量控制点86个,关键工序旁站率100%。引入混凝土强度回弹-取芯综合检测技术,实体强度达标率100%,钢筋保护层厚度合格率98.7%。项目共形成QC成果6项,其中《提高地铁车站侧墙混凝土外观质量》获国家级QC成果二等奖,创新清水混凝土施工工艺,减少后期装修抹灰层厚度50毫米,节约成本120万元。

进度管理采用BIM+4D进度模拟技术,将总工期分解为128个关键节点,通过周进度考核、月进度评审动态调整资源配置。高峰期投入劳动力820人,机械设备56台套,实现月均完成产值2800万元。针对雨季施工影响,提前储备防雨物资2000套,调整作业时间实施小雨不停工、大雨转室内策略,有效挽回工期损失15天。

成本控制方面通过优化施工方案节约成本680万元,其中将原设计Φ609钢管支撑优化为H型钢支撑,降低租赁费用220万元;采用商品混凝土替代现场搅拌,节约水泥用量800吨;通过材料集中采购降低物资成本180万元。严格执行限额领料

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