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  • 2026-02-01 发布于四川
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锅炉房安全运行存在问题及整改报告.docx

锅炉房安全运行存在问题及整改报告

一、锅炉房安全运行现状

1.1设备概况

锅炉房现装三台额定蒸发量10t/h、额定压力1.25MPa的燃气蒸汽锅炉,配套两台7.5kW给水泵、一台5m3除氧器、一台φ800分汽缸及一套PLC+触摸屏集中控制系统。锅炉投运时间分别为2016年、2018年、2021年,累计运行小时数依次为42000h、31000h、13000h。燃料采用市政天然气,低位发热值8500kcal/Nm3,日平均耗气量约5200Nm3。

1.2人员配置

实行“四班三运转”,每班设司炉工2人、水处理工1人、维修电工1人,共16人。持证情况:G2级司炉证12人,G3级司炉证4人;水质化验员证6人;低压电工证10人;高处作业证4人;RGL压力管道巡检证2人。

1.3管理制度

现行制度包括《锅炉房岗位责任制》《巡回检查制度》《交接班制度》《设备润滑管理制度》《特种设备应急预案》等共18项,均装订成册并置于控制室文件柜,最近一次修订时间为2023年3月。

二、存在的主要问题

2.1设备本体及安全附件

(1)1号锅炉炉胆前管板高温侧存在明显氧化脱皮,脱皮最深处达2.3mm,已超出GB/T16508.3-2022允许最大减薄量1.5mm的限值;

(2)2号锅炉安全阀启跳压力实测1.28MPa,较整定值1.25MPa高0.03MPa,回座压力1.15MPa,启跳回座压差8%,超过标准≤7%的要求;

(3)3号锅炉双色水位计右侧通道堵塞,冲洗阀开启后仍无水流,存在假水位风险;

(4)分汽缸主汽阀阀杆填料渗漏,形成直径约30cm的蒸汽云,地面可见连续积水;

(5)除氧器安全阀排放管未引至安全地点,直接排放在锅炉房屋面,造成屋面板锈蚀。

2.2燃烧及自控系统

(1)1号锅炉燃烧器风门执行器连杆销轴磨损,导致空燃比漂移,烟气含氧量实测7.8%,高于设计值3.5%一倍以上;

(2)2号锅炉燃气阀组二级电磁阀关闭时间实测1.8s,超过厂家技术手册≤1s的限值;

(3)PLC模拟量模块AI3通道损坏,导致给水压力信号间歇性跳变,触发给水泵频繁启停,最短间隔仅4s;

(4)控制室上位机历史数据仅保存30天,无法追溯三个月前故障波形,不满足TSG08-2020事故调查需要。

2.3水处理及排污

(1)软水器树脂罐内壁衬胶局部鼓包,面积120mm×90mm,造成水流短路,出水硬度0.08mmol/L,高于标准≤0.03mmol/L;

(2)连续排污扩容器未装设二次蒸汽回收装置,直接对空排放,热损失约1.2GJ/d;

(3)化验室EDTA标准溶液未标注配制日期,标定记录缺失,导致炉水总硬度测定值可信度下降;

(4)定期排污未按“高负荷低排污、低负荷高排污”原则执行,每班固定开启30s,未根据炉水PO43-含量调整。

2.4管道阀门及保温

(1)主蒸汽管道弯头外保温层开裂,局部脱落长400mm,表面温度达148℃,超过GB50264-2013要求≤50℃;

(2)分汽缸至生产车间的DN150支管未装设止回阀,曾出现0.45MPa蒸汽倒灌,造成车间暖管系统水击;

(3)给水管道φ57×3.5段支吊架缺失3处,管道挠度18mm,超过L/200;

(4)燃气管道静电跨接铜线截面4mm2,低于GB50058-2014要求≥6mm2。

2.5电气及防爆

(1)锅炉间内两台检修插座为非防爆型,防护等级IP44,低于Zone2要求的ExdⅡBT4;

(2)照明配电箱PE排与N排混用,存在杂散电流;

(3)燃气调压间轴流风机电源取自普通照明回路,未采用双回路末端切换;

(4)电缆沟与排水沟交叉处密封胶老化脱落,可燃气体可能沿沟窜入控制室。

2.6消防与应急

(1)锅炉房原设计为堆煤型锅炉,现改为燃气,未重新进行消防性能化评估;

(2)现有8kg干粉灭火器6具,其中2具压力表指针在红区,1具喷管龟裂;

(3)燃气泄漏报警器安装高度距顶棚0.4m,高于天然气比重0.6倍层高,应下调至0.3m;

(4)应急演练记录显示最近一次为2023年1月,已超过半年,且演练脚本未涵盖炉膛爆燃场景。

2.7人员操作与培训

(1)夜班01:00—05:00期间,控制室仅1人值守,违反《锅炉安全技术监察规程》“每班至少2名持证司炉工”要求;

(2)新员工刘某2023年4月取证,至6月尚未完成师傅带徒考核,却已独立操作燃烧器启停;

(3)2023年5月15日白班记录显示,交接班内容仅写“正常”,无设备缺陷、上级指令、水质数据等关键信息;

(4)培训档案中缺少“燃气锅炉低氮燃烧调整”专项课件,员工对FGR(烟气

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