双氧水装置事故分析案例2讲课文档.pptVIP

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  • 2026-02-01 发布于山东
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博汇及鲁西双氧水装置事故原因评析1.常规性安全技术防范措施(续)(7)提高装置自动化程度。完善自控及安全联锁措施,关键部位增加在线分析。如萃取塔顶可增设可燃气体浓度在线分析、氧含量在线分析等。(8)性质相抵触的物质不能有任何接触的机会。如,后处理的工作液和氧化液不能接触;配碱釜和工作液配置釜不能合用,也不能相通。(9)防止爆炸性气体(蒸汽)混合物的形成。可燃气体(特别是氢气)和可燃液体严格地与不使用这些原料的设备、管道隔绝,任何时候都不能依靠阀门来达到隔绝物料的目的。(10)加强动火和用火管理。动火作业要进行作业前危险因素分析,并办理作业证。注意动火前后的气体置换要合格。*第30页,共85页。博汇及鲁西双氧水装置事故原因评析2.生产过程的安全操作要点(1)严格控制三个液面。即,氢化气液分离器、氧化气液分离器、工作液计量槽。(2)严格控制三个界面。即萃取塔相界面、净化塔相界面、干燥塔相界面。(3)严格控制三个参数。即,工作液碱度、氧化液酸度、萃余液中双氧水含量。(4)严格控制氢化液储槽的氮封压力,控制好氢化液储槽通向工作液应急储槽的溢流管上的液封。(5)加强巡检,定期排放氧化塔、萃余分离器、碱分离器、碱沉降器、白土床的残液;发现异常要及时报告,并增加排放次数。*第31页,共85页。博汇及鲁西双氧水装置事故原因评析2.生产过程的安全操作要点(续)(6)养成良好习惯,一开车就加磷酸。(7)初次开车时,要控制好萃取塔内双氧水浓度梯度,不宜过大。以便让系统内毛刺和杂质在较低双氧水浓度环境下,有足够的缓慢钝化、吸收过程;为防止萃取塔内杂质的积聚,可考虑低浓度双氧水的尽早排出。(8)开车时应将氧化塔尾气放空阀常开或置于自动位置。(9)24小时以内的临时停车要全开氧化塔尾气放空阀。密切监控各点温度、压力、液位的变化,及时排放氧化塔等设备残液;如发现温度、压力、液位异常升高,应立即排放氧化塔内氧化液,并注水稀释。(10)24小时以上的停车要注意稀释。要将氢化、氧化效率稀释到0.5g/L以下,萃取浓度降至250g/L以下。*第32页,共85页。山东双氧水生产装置发生爆炸2012年8月25日18时46分许,山东某双氧水生产装置氧化塔超压突然发生爆炸,大量重芳烃喷出,整套装置起火燃烧。同时,爆炸造成附近装置的氯气管道受损,少量氯气泄漏。至26日6时许,火灾被扑灭。事故造成3人当场死亡,7人因爆炸或吸入氯气受伤。此次事故的直接原因是:双氧水装置内氧化液含钯催化剂和氧化铝等杂质较多,导致双氧水逐渐分解,在系统因故紧急停车后,未采取可靠的防范措施,双氧水分解产生的压力和热量无法释放和移走、分解加剧,造成氧化塔发生爆炸。*第33页,共85页。浙江善高化学有限公司双氧水车间爆炸火灾事故1、事故经过????2004年4月6日至16日,该公司根据计划安排,对所有生产装置实施年度停产大检修。4月13日氯碱系统大修结束,恢复生产;4月16日双氧水车间大修结束,并于当日23时50分开始开车。2004年4月21日10时56分,因外电网波动,引起全厂连锁停车,同日13时25分氯碱系统恢复开车,16时双氧水车间恢复开车。根据分析和DCS记录的曲线,双氧水装置运行状况正常。2004年4月22日8时左右,该厂双氧水岗位的操作员张车祥和许义一起到双氧水岗位的操作室,与21日20时到22日8时上班的操作员朱清善交接班后,换上工作服,准备去巡检,走到门边,正伸手去推门时,就听到“嘶嘶”的声音,接着听到一声巨大的爆炸声,这时车间内马上浓烟滚滚,张车祥怕第二次爆炸,赶紧到操作室放工具箱的墙角里躲起来,与此同时???*第34页,共85页。浙江善高化学有限公司双氧水车间爆炸火灾事故张车祥看到许义打开了窗门,就与许义从窗口跳下去,经过雨棚落到地上,然后迅速逃离现场。当时正在双氧水车间4楼拆除管道保温脚手架的潘光明、纪成俭(浙江二建工艺设备安装公司职工),听到爆炸声后,在迅速逃离现场过程中,潘光明从二楼楼梯拐角处逃生不及被大火烧死,纪成俭从二楼楼梯平台跳到地面,脸部轻度烧伤,被送往宁波市第二医院治疗。????2、事故原因????发生爆炸火灾事故车间是2003年12月投产的双氧水装置,年产双氧水4万吨。通过对事故现场的勘查和对相关人员进行调查取证、笔录,并进行

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