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- 2026-02-03 发布于四川
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2025年退火工段安全总结及2026年安全工作计划
2025年,退火工段在公司安全管理体系框架下,以“零事故、零伤害、零隐患”为目标,围绕高温作业、气体管控、设备运行三大核心风险,通过强化责任落实、深化风险防控、细化基础管理,全年实现安全生产“双零”目标(无亡人事故、无重大设备安全事故),累计排查整改隐患217项,隐患整改率100%;员工安全培训覆盖率100%,应急演练参与率100%;连续12个月未发生二级及以上安全事件,工段安全绩效稳居车间前列。现将本年度安全工作具体总结如下:
一、安全目标完成情况与核心举措
本年度工段安全目标包括:控制一般事故(损失工作日≥3天)≤1起、消除亡人及重大设备事故、隐患整改率≥98%、员工安全培训达标率100%、应急演练频次≥4次/年。实际完成情况:一般事故0起,亡人及重大设备事故0起,隐患整改率100%,培训达标率100%,开展专项演练6次(含高温烫伤、燃气泄漏、断电停机3类场景),超额完成年度目标。
核心举措聚焦“三个强化”:
1.强化风险分级管控,构建动态预防体系
针对退火工段“高温(炉温1100℃±50℃)、高压(燃气管道0.3MPa)、高连续性(24小时运行)”特点,重新梳理风险点23处,其中红色风险(燃气调压站、退火炉密封区)2处,橙色风险(淬火区、传动链联轴器)5处,黄色风险(天车吊具、冷却水池)16处。对红色风险点实行“一人一档”管理,由工段长直接包保,每日2次专项巡查,同步安装燃气泄漏在线监测仪(响应时间<10秒)、炉温超限自动报警装置(预警阈值±30℃),全年触发预警12次,均在5分钟内完成处置。橙色风险点落实班组长轮值巡查,配套增设防烫护罩(覆盖淬火区90%暴露面)、联轴器防护栏(高度1.2米,间距≤10cm),机械伤害风险同比下降75%。
2.强化设备本质安全,夯实硬件基础
针对2024年暴露的“退火炉炉门密封老化”“燃气管道焊缝微漏”等问题,本年度投入85万元实施设备升级:①完成3台老旧退火炉炉门改造,更换柔性密封材料(耐温1200℃,使用寿命延长至3年),同步加装炉门开关状态传感器(异常未关闭时触发声光报警);②对全长420米的燃气主管道进行全面检测,更换2处腐蚀段(累计长度18米),增设8个管道壁厚监测点(每季度自动上传数据);③升级淬火区冷却系统,将原开放式水池改造为半封闭循环槽(减少蒸汽外溢80%),配套安装水温监控装置(超45℃自动启动强制冷却),高温烫伤风险显著降低。此外,建立“设备全生命周期管理台账”,涵盖安装、运行、维修、报废全流程,全年设备故障停机时间同比减少40%(由2024年的120小时降至72小时)。
3.强化人员能力提升,培育安全行为习惯
以“知风险、会操作、能应急”为核心,开展分层分类培训:①针对新入职员工(全年入职12人),实施“师傅带徒+情景模拟”双轨培训,前3个月由经验≥5年的老员工全程跟岗,重点培训燃气阀门操作(要求30秒内完成关阀)、炉温调节(误差≤20℃)等核心技能;②针对班组长(共5人),开展“风险辨识与现场管理”专项培训,重点学习JHA(工作危害分析)方法,全年完成18项作业活动的风险分析,制定控制措施56条;③针对全员,每月开展“安全微课堂”(每次15分钟),聚焦“习惯性违章案例”(如未戴防烫手套取料、巡检时跨越传动链),通过视频回放、情景还原等方式强化警示,全年员工违章次数同比下降60%(由2024年的35次降至14次)。
二、存在的问题与不足
尽管本年度安全绩效显著,但对照“本质安全”目标仍存在短板:
1.设备老旧隐患未彻底消除:2台2018年投用的退火炉虽完成炉门改造,但炉体耐火砖局部出现裂纹(最大宽度2mm),受限于年度预算未完全更换,存在高温热辐射超标风险(局部区域温度达65℃,超过国标55℃限值)。
2.员工安全意识存在“松紧差”:白班与夜班安全管理力度不均衡,夜班巡查频次虽与白班一致,但因人员疲劳、注意力下降,2起未遂事件(燃气压力表误读、淬火槽水位监测仪误触)均发生在23:00-5:00时段,暴露出“八小时外”安全管控需加强。
3.应急处置能力需细化:6月燃气泄漏演练中,3名员工佩戴正压式呼吸器时间超过90秒(标准≤60秒),2名员工对“关阀-通风-报警”处置流程顺序模糊,反映出应急培训的针对性和实操性不足。
2026年退火工段安全工作计划
2026年,工段将以“本质安全提升年”为主题,聚焦“设备升级、管理提效、能力强化”三大方向,力争实现“零事故、零隐患、零违章”目标,重点推进以下工作:
一、目标设定
1.事故控制目标:一般事故(损失工作日≥3天)0起,亡人及重大设备事故0起;
2.隐患治理目标:隐患整改率
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