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- 2026-02-05 发布于陕西
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丙烯罐改边收边付造成聚丙烯
原料中断事件经验分享
1事件经过与应急处置
2原因分析
3改进探索
4汲取的教训及经验分享
一、事件经过与应急处置
1.1流程简述与生产销售需求
聚丙烯原料三具储罐,其中不合格丙烯原料罐1具,合格丙烯3具,作为聚丙烯原料的储存
和销售,目前1具罐交出进行检验和切断阀治理工作;
按照销售要求,销售产品必须分析合格出具合格单后,静置罐状态进行销售;
为满足销售实际需求,必须将目前收料改至装置供料储罐进行储存;
一、事件经过与应急处置
1.2风险分析与操作变动管理
2024年11月6日上午,生产运行部组织计划经营部、油品部召开丙烯罐静置状态装车方
案讨论会议。
2024年11月6日下午,油品部编制丙烯装车方案并审批完成。
一、事件经过与应急处置
1.3现场操作执行与应急
2024年11月7日14时20分,油品部汇报调度,准备按丙烯装车方案更改流程。
14时40分,油品部生产工艺组副组长雷博安排班组人员徐建明、高明,将319-TK-
102B付丙烯改为单罐边收边付流程。
14时52分,319-P-103A出口压力由3.5MPa掉至2.3MPa,丙烯供料不稳。岗位人员
立即切换成双罐运行,且开启备用机泵319-P-103B供料。
14时54分319-P-103A/103B出口压力掉至1.0Mpa,丙烯供料中断。
1事件经过与应急处置
2原因分析
3改进探索
4汲取教训与经验分享
二、原因分析
二、原因分析
四查剖析:
管理人员思想上存在“侥幸”心理,侥幸在一旦丙烯泵抽空、断料,
查思想
及时再启动想法,无其他应对措施;
对首次操作的“敬畏感”不足,对操作进行简单研讨后制定方案进
四查管理行执行,没有操作人员参加,没有深度的探讨;
查
剖
对液态烃罐区边收边付操作的技术知识储备不足,没有和同行业交
析查技术流学习提高技术知识的意愿。
操作纪律执行上不精细,上下游沟通及现场操作上都存在执行纪律
查纪律
不严的问题。
1装车流程简述
2超装过程及处理
3改进探索
4汲取的教训及经验分享
三、改进探索
三、改进探索
四查剖析:
1装车流程简述
2超装过程及处理
3改进探索
4汲取的教训及经验分享
四、汲取教训与经验分享
4.1对于首次操作要进行充分的研讨和交流,广泛吸纳班组有经验的操作人员进行
讨论后方可执行;
4.2围绕装置长周期运行,少进行探索性的调整;
4.3禁止液态烃球罐区物料边收边付的作业,尤其是向装置供料的储罐;
4.4对于液态烃抽空后的机泵恢复,不能急于启泵,待灌泵充分,彻底排气后方可
启动;
4.5液态烃泵的启动排气,尤其是出口管线排气,要及早的和调度和炼油三部沟通,
根据气柜的容许量进行均衡的排气。
4.6完善丙烯罐切罐操作卡,增加禁止边收边付的风险提示;
4.7对此次操作决策者进行追责考核;
汇报结束,谢谢
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