2026年工业机器人末端执行器调试员专项考试题及答案.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约7.16千字
  • 约 20页
  • 2026-02-05 发布于四川
  • 举报

2026年工业机器人末端执行器调试员专项考试题及答案.docx

2026年工业机器人末端执行器调试员专项考试题及答案

一、单项选择题(每题2分,共30分)

1.在调试一款伺服夹爪时,发现其闭合到位后仍出现0.2mm的反弹,最可能的原因是

A.伺服电机编码器线数不足

B.夹爪指端材料摩擦系数过低

C.伺服驱动器位置环增益过高

D.夹爪内部齿轮啮合存在侧隙

答案:D

解析:反弹量与机械侧隙直接相关,齿轮侧隙会在电机停止后释放弹性势能,造成微小位移。编码器线数影响分辨率但不直接导致反弹;摩擦系数影响夹持力而非回弹;位置环增益过高会引起振荡而非单次反弹。

2.某六维力传感器在静态标定时出现Z轴漂移±0.8N,下列措施中最无效的是

A.将传感器预热时间从10min延长到30min

B.在采集软件中启用IIR低通滤波,截止频率0.1Hz

C.重新标定并补偿传感器零点偏移

D.把传感器安装螺栓扭矩从8N·m提高到20N·m

答案:D

解析:螺栓扭矩过大会引入安装应力,导致蠕变漂移加剧,而非抑制漂移。预热、低通滤波、零点补偿均为有效抑制手段。

3.使用ModbusTCP对末端电动快换装置进行调试时,主站连续读取保持寄存器超时,首先应检查

A.机器人控制柜急停状态

B.快换装置24V供电电流

C.网络中是否存在IP冲突

D.寄存器地址是否越界

答案:C

解析:ModbusTCP超时多由网络层问题引起,IP冲突会导致从站无法正确应答。急停不影响网络层;24V电流不足会导致设备掉线而非超时;地址越界会返回异常码而非超时。

4.在调试柔性仿生手指时,发现其弯曲角度与气压呈非线性关系,最优先的补偿方法是

A.在PLC中建立分段线性化表

B.提高气源压力至700kPa

C.更换更高硬度的硅胶指套

D.将比例阀更换为高速开关阀

答案:A

解析:非线性可通过软件线性化补偿,简单高效。提高压力会加剧非线性;更换材料改变动态特性但不解决非线性;开关阀无法做连续控制。

5.某工厂要求末端执行器在0.5s内完成±0.02mm的定位精度,应优先选用的反馈元件是

A.增量式光电编码器(2000线)

B.17位单圈绝对式磁编码器

C.电容式微位移传感器

D.旋转电位器(10kΩ)

答案:C

解析:电容式微位移传感器分辨率可达纳米级,且频响高,适合短行程高精度定位。编码器受减速比与背隙影响,无法直接反映末端位移;电位器精度低、寿命短。

6.在ROS2环境下,调试robotiq_2f_85夹爪时,话题/gripper_status的message类型应为

A.sensor_msgs/JointState

B.trajectory_msgs/JointTrajectory

C.robotiq_2f_gripper_msgs/RobotiqGripperStatus

D.std_msgs/Bool

答案:C

解析:robotiq官方驱动自定义了专用消息类型,包含位置、电流、故障码等字段,其他标准类型无法完整表达。

7.某末端执行器采用24V直流无刷电机,额定电流3A,调试时发现驱动器母线电压瞬间跌至16V,最可能原因是

A.电源线径过细导致压降

B.电机霍尔序列接反

C.驱动器电流环PID未整定

D.电机绕组匝间短路

答案:A

解析:大电流瞬态下,线阻压降显著,母线电压被拉低。霍尔接反会报错;PID未整定表现为振荡;绕组短路会伴随过流报警。

8.在对真空吸盘进行泄漏测试时,关闭真空源后10s内真空度从?70kPa降至?35kPa,可判定

A.吸盘密封正常,可投入生产

B.吸盘存在微小泄漏,需更换密封垫

C.真空泵抽速不足

D.测试时间过短,应延长至60s

答案:B

解析:10s内真空度下降50%,远超行业标准(10%),表明密封失效。泵抽速不足在测试阶段已脱离泵,不影响结果;延长时间无意义。

9.调试力控打磨末端时,为提高接触力稳定性,应优先调整

A.机器人TCP速度上限

B.六维力传感器坐标系标定矩阵

C.力控外环PID的积分时间Ti

D.打磨头转速

答案:C

解析:积分时间决定系统对稳态误差的消除速度,直接影响力控精度。TCP速度为运动学约束;标定矩阵影响测量精度但不决定稳定性;转速影响材料去除率。

10.某协作机器人末端安装有激光位移传感器,其模拟量输出4–20mA对应0–100mm,现场实测电流12mA,但示教器显示55mm,可推断

A.传感器线性度超差

B.模拟量模块量程卡设置为0–50mm

C.电缆屏蔽层未接地

D.激光传感器温漂

答案:B

解析:12mA对应50%量程,若模块误设为0–50mm,则显示25mm,但题中显示55mm,表明模块量程被错误缩放为0–55m

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档