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- 2026-02-08 发布于陕西
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高压甲铵冷凝器(202-C)
泄漏事故(RCA分析)
目录
一、RCA小组成员
二、报告起因
三、设备简介
四、事故经过
五、故障损失
六、造成故障因素
七、故障原因确认
八、根本原因确定
九、整改及防范措施
一、RCA小组成员
序号小组职务姓名所属车间或部门
1组长
2副组长
3组员
4组员
5组员
6组员
7组员
二、报告起因
2020年4月10日,化肥厂二化车间当班班组17:12
巡检发现高压甲铵冷凝器(202-C)下封头底部有白
色结晶物,立即向总值及车间领导陶社强汇报。现场
确认时发现封头保温部位开始往外冒气,立即启动特
种设备应急预案,召开评审会,决定封塔停车处理,
装置于18:42封塔停车。
三、设备简介
设备名称:高压甲铵冷凝器
设备位号:202-C
设备类型:换热容器
结构形式:立式
壳程操作压力:0.500MPa
壳程操作温度:150℃
壳程介质:水/蒸汽
管程操作压力:14.1MPa
管程操作温度:180℃
管程介质:甲铵液
制造厂家:南京化学工业公司化工机械厂
投用日期:1997-05-01
四、202C泄漏事故经过
4月10日17:12当班班组17:12发现高压甲铵冷凝器(202-C)下封头底部有白色结晶物,立即向总
值及车间领导陶社强汇报。陶社强现场确认时发现封头保温部位开始往外冒气,总值
立即召开评审会。
4月10日17:59尿素系统负荷减至21000m3/h。
4月10日18:13蒸发开始打循环、破真空,高压系统开始封塔停车
将氨、二氧化碳、甲铵液全部转出高压系统,系统封塔。高压系统封塔停车后立即进
4月10日18:42
行排放,排放过程中两次对高压系统管线进行冲洗。
4月11日1:32高压系统冲洗完毕,用冷凝液冲洗置换管线。
4月11日3:09蒸发系统二次造粒。
4月11日5:10高压系统通蒸汽开始置换,现场检查确认漏点具体位置
五、事故损失
设备损坏情况:202C下管箱本体出现泄漏
直接经济损失:8000元
泄漏处
泄漏处
202C下部筒体泄漏202C下部设备图纸
六、造成故障因素
设备原因检验检测
设备超生命周期
设备制造中存在埋超检验检测周期运行
藏缺陷
设计时下管箱未
设计检漏孔
衬里厚度与图纸检验检测项目不完善
不相符,满足不
了工艺要求
制造时衬里选材
不符合工艺条件
202C下管箱与筒
体焊缝下方泄漏
工艺调整不当造成管程
设备未定期
介质对耐蚀层腐蚀
检修
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