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  • 2026-02-14 发布于北京
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提高混凝土外观质量专题方案与实践.pdf

提高混凝土外观质量专题方案

品质工程我们可以理解为内在质量合格、外在建筑美的工程,因此

混凝土外观质量成为品质工程重要的一部分,提高混凝土外观质量是我们目

前工作的重点。

无论现场管理水平如何,混凝土的施工都不可能在非常理想的条件下进

行,往往会由于,或者是结构型式的特殊,或者是气候条件的恶劣,

或者是施工方法、施工工艺的不规范等,很容易在混凝土的浇筑过程中或刚

施工完不久产生表面,在施工中有针对性的采取预防措施,以提高混凝

土的外观质量。

我标段自2018年12月施工首件墩柱起,目前已完成5个小花瓶墩柱。

整体质量、安全。从检测情况看,砼回填强度、保护层控制

都比较好。从首件墩柱施工看,墩柱外观整体,气泡、砂线非常少。尽

管如此,部分墩柱的砼外观质量还存在一定的提升空间。

下面总结先行段墩柱施工混凝土外观质量、、预防措施:

一、混凝土外观质量存在以下几个方面:

1.模板错台;

2.混凝土表面产生气泡;

3.混凝土表面产生砂线;

4.混凝土表面有色差及色斑;

二、针对以上外观质量的分析及预防措施

1.模板错台;

1.1产生的:

a、模板厂家加工制作模板不合格,模板平整度差;(进场报验)

b、模板进场后没有进行验收和试拼,模板自身存在的错台没有打磨掉;(进

场试拼验收)

c、模板在使用过程中发生变形,导致模板拼装存在错台;(每次工前已检、

已报验)

d、在施工过程中校核模板,产生的测量误差;(施工前、后测量验收)

e、模板在拼装时,没有严丝合缝,拉杆没有拧紧,人为产生的错台;

(现场人员需加强检测,切实三检制度)

1.2预防措施:

(1)模板进场必须验收其平整度、厚度、焊接质量;

(2)模板进场后必须试拼,试拼进行统一编号,随意调换模板,试拼发

现的错台及缝隙及时打磨和研究可防御措施,如果问题较大和厂家调换模板;

(3)在施工过程中发现模板变形,及时更换或者矫正;

(4)施工过程中产生的测量误差,在不影响竖直度及平整度的情况下,应逐

步调整,调到位而产生测量误差;

(5)施工过程中安装模板,要用水平尺校核模板的竖直度及平整度,上下节

对齐,模板横向竖向有错台;

2.混凝土表面产生气泡

2.1产生的:

a、混凝土搅拌时间短,没有拌和均匀,混凝土和易性差,含气量偏大;

b、混凝土和易性差,产生泌水,混凝土初凝时发生收缩,水到一定

的量,导致混凝土表面水泥浆流失;

c、混凝土浇筑过快,没有分段分层浇注或者振捣顺序不合理,因而振捣

不密实、漏振、欠振,混凝土中气泡没有排出;

d、模板表面清理不干净,脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷,或者没有

就进行浇筑,致使拆模时混凝土粘模,过早拆模也会粘模;

e、夏天高温天气,浇筑混凝土时钢模板过热,使钢模板表面的混凝土脱

水、起粉;

2.2预防措施:

(1)混凝土搅拌时间控制在60-90s之间,保证混凝土搅拌均匀;

(2)保证混凝土的和易性和均匀性,严控混凝土水灰比,保证混凝土坍落度

的施工需求,坍落度过大时添加适量水泥浆;前后场分别检测塌落度,并保

持积极沟通;加水;

(3)混凝土浇筑过快,要分层浇筑,每层按30-50cm浇筑,振捣从中间

向边缘振捣,振捣时间根据混凝土和易性控制在20-30s之间,振捣间距30-

50cm之间,振捣以混凝土开始泛浆,不在冒气泡,不在显著下沉为准,

漏振、欠振;

(6)模板脱模剂要选择合理的,脱模剂涂刷均匀,在涂刷脱模剂之前模板清

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