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  • 2026-02-15 发布于四川
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电子企业产品焊接质量不佳问题排查整改报告.docx

电子企业产品焊接质量不佳问题排查整改报告

第一章问题溯源

1.1事件背景

2024年3月12日,SMT事业部A5线连续三班产出2400件TWS耳机主板,在ICT测试工位一次直通率仅87.3%,较目标98%下降10.7个百分点;其中7.8%失效由“焊点虚焊/冷焊”触发,2.2%为“焊盘不润湿”。当日22:00起,客户停线通知邮件到达,要求72h内给出永久对策,否则启动50万美元违约金条款。

1.2缺陷分布

对3月12—14日7192件不良板进行X-Ray100%扫描,再经5DX断层确认:

a.BGA区域气泡25%占比62.4%;

b.0402电容一端翘翘板(Tombstone)占比18.7%;

c.0.5mmpitchQFN脚跟填充不足占比10.5%;

d.其他(连锡、锡珠、裂纹)占比8.4%。

1.3影响评估

直接损失:返修人工1680h、报废312件,合计4.6万元;

间接损失:客户扣款30万元、空运改海运交期延误11天;

品牌风险:该客户占公司23%营收,2025年新品招标在即。

第二章组织与资源

2.1专案组成立

组长:制造中心总监(兼质量管理者代表);

副组长:SMT工程经理、品保经理、供应链经理;

成员:工艺、设备、生产、IQC、PQE、SQE、MES数据工程师、客户质量代表,共18人;

纪律:每日08:30站立会,20:00输出日报;逾期任务挂红色预警。

2.2授权与考核

授权:组长可调动≤50万元紧急预算,可直接停线、封存物料;

考核:72h内永久对策关闭率100%,7天验证无复发;未达标则扣除当季绩效20%。

第三章现场快反

3.1隔离

3月12日22:10起,A5线停机,冻结未工单16k套;

良品/不良品分框、贴二维码,MES锁定序列号,禁止混批。

3.2快速筛查

使用SonoscanC-SAM对312件“气泡可疑”做分层扫描,确认182件BGA球内微裂纹;

对裂纹件做红墨水渗透,90°剥离后观察染色面积,判定为冷焊。

3.3临时对策

a.回流炉温度临时上调5℃,延长液相时间15s;

b.氮气流量由800L/min提到1200L/min,氧含量800ppm;

c.印刷速度由60mm/s降到40mm/s,刮刀压力+0.5kg;

d.以上措施使3月13日白班一次直通率回升到94.1%,但未达98%,仍需根因。

第四章根因分析

4.1鱼骨图收敛

从人机料法环测六维度列出47项末端因子,经三现主义(现场、现物、现实)验证,锁定4项关键因子:

①钢网开孔面积缩减11%(设计变更未通知);

②锡膏冷藏车运输段温控记录仪电池耗尽,出现8h断链,到货温度18℃(要求10℃);

③回流炉5区热风马达转速下降22%,导致热容量不足;

④新导入0.3mm超薄LED支架,吸热大,原Profile未重新测试。

4.2DOE验证

采用L9(34)正交表,因子水平:

A.钢网开孔100%/90%/80%;

B.锡膏温度4℃/10℃/18℃;

C.热风转速100%/90%/80%;

D.峰值温度240℃/245℃/250℃。

判定指标:BGA气泡≤20%且拉伸强度45MPa。

结果:A1B1C1D2组合最优,确认四项因子均显著,贡献度分别为35%、28%、22%、15%。

4.3法律法规对照

IPC-A-610H5.2.1要求BGA气泡≤25%(Class2);

IPC-7095C7.3.2要求冷焊区域染色面积≤10%;

GB/T2828.1-2012正常一次抽样,AQL0.65;

公司《有害物质管理规范》Q/TE21-2023,焊料中铅含量0.1wt%。

经检测,本次不良不涉及法规超标,但已触碰客户内控标准(气泡≤20%)。

第五章永久对策

5.1设计端

a.钢网开孔统一采用“1:1面积+微扩”方案,BGA球径0.3mm对应钢网开孔0.28mm,避免缩孔;

b.新料号导入前,强制执行“DFM评审—钢网开孔—印刷试验—X-Ray验证”四道闸门,任一环节不合格不得批量。

5.2供应链

a.修订《锡膏运输管理规范》Q/TE33-2024:

冷藏车必须安装双路温度记录仪(主电池+备用电池),数据上传云端;

到货温度10℃直接拒收,并在30min内启动《异常物料MRB流程》;

b

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