- 1
- 0
- 约4.23千字
- 约 11页
- 2026-03-13 发布于江西
- 举报
AC25C沥青混凝土下面层试验段总结报告
1试验段概况
1.1项目定位
G15沈海高速台州段2023年路面养护专项工程第3合同段,起讫桩号K1623+540~K1625+180,全长1.64km。本次AC25C沥青混凝土下面层试验段位于左幅行车道,桩号K1624+000~K1624+300,长300m,宽7.5m,厚度8cm,设计工程量1800t。试验段由台州市交通投资集团出资,浙江交工高等级公路养护有限公司施工,浙江省交通规划设计研究院监理,2023年9月12日完成。
1.2试验目的
验证AC25C目标配合比在生产、运输、摊铺、碾压全过程的稳定性;确定拌和楼最佳干拌、湿拌时间;标定钢轮、胶轮碾压组合与遍数;测定松铺系数;验证渗水系数、构造深度、压实度、平整度、厚度、弯沉值六项指标合格率;形成可复制的标准化作业手册,为后续主线24.6km大面积施工提供数据包。
2技术依据
2.1规范清单
JTGF402018《公路沥青路面施工技术规范》
JTGE602020《公路路基路面现场测试规程》
JTGE202019《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
GB/T250332010《道路用沥青混合料级配设计标准》
DB33/T浙江省高速公路沥青路面施工补充规定》
2.2设计文件
《G15沈海高速台州段2023年养护专项施工图设计》第三册,浙江省交通规划设计研究院,2023年6月。
3配合比设计与验证
3.1原材料验收
粗集料:浙江德清玄武岩,粒径19~26.5mm,表观密度2.913g/cm3,洛杉矶磨耗值12.4%,针片状6.8%,粘附性5级。
细集料:福建闽江机制砂,0~4.75mm,表观密度2.812g/cm3,亚甲蓝值0.6g/kg,含泥量0.4%。
填料:建德石灰岩矿粉,0.075mm通过率92%,亲水系数0.72,无团粒。
沥青:中石化“东海”牌SBS改性沥青(ID级),25℃针入度56dmm,软化点78℃,弹性恢复92%,PG7622。抗剥落剂:德国巴斯夫ZycoTherm1.2‰。
3.2目标配合比
采用Superpave25旋转压实法,设计旋转次数Ninitial=8,Ndesign=100,Nmax=160。最终合成级配:26.5mm筛孔通过率96%,19mm82%,13.2mm68%,9.5mm56%,4.75mm38%,2.36mm24%,0.6mm14%,0.075mm4.2%。油石比4.1%,VMA12.8%,VFA65%,粉胶比1.05,有效沥青膜厚度8.9μm。
3.3生产配合比标定
拌和楼:日工4000型,干燥筒出料温度175℃,除尘采用一级重力+二级布袋,回收粉用量≤25%。热料仓比例:1仓(0~3mm)18%,2仓(3~6mm)15%,3仓(6~11mm)20%,4仓(11~19mm)30%,5仓(19~26.5mm)17%。沥青加热温度165℃,集料加热温度180℃,拌和楼出料温度160℃±2℃,干拌5s,湿拌38s,总周期46s。
4施工组织
4.1人员配置
项目经理1人(一级建造师,10年经验),生产副经理1人,试验室主任1人(公路检测工程师),质检工程师2人,摊铺机长2人,压路机手6人,安全员2人,交通协管4人,后勤2人,共20人。
4.2设备清单
拌和楼:日工4000型,额定320t/h。
运输车:红岩杰狮20t自卸车15辆,底板喷涂1∶4隔离剂,配备双层篷布。
摊铺机:福格勒SUPER21003i,拼装7.5m机械拼装熨平板,预热≥100℃。
压路机:悍马HD128双钢轮(12t)2台,悍马GRW280胶轮(28t)2台,宝马BW24RH振荡压路机1台。
检测设备:PQI380无核密度仪2台,TRIMBLESPS930全站仪1套,激光纹理仪1套,渗水仪3套,3m直尺2把。
4.3交通组织
采用“封闭超车道+硬路肩保通”模式,台州市交警三大队审批《道路施工交通组织方案》编号封道时段6:0018:00,每2km设置LED箭头灯6组,防撞车2辆,限速60km/h。
5现场实施流程
5.1基层检查与清扫
施工前夜用山猫S750清扫车+高压风机清除浮浆,局部松散采用乳化沥青灌缝,破损板块采用C40快硬混凝土修补。9月12日6:00洒布0.8L/m2乳化沥青透层,破乳后撒布3~5mm预拌碎石6m3/1000m2,胶轮压路机静压1遍。
5.
原创力文档

文档评论(0)