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  • 2026-05-01 发布于四川
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安全工程师《案例分析》模拟题及答案.docx

安全工程师《案例分析》模拟题及答案

某化工企业“安信化工”成立于2010年,主要产品为硝基苯系列衍生物,生产过程中涉及硝化反应、酯化反应等高危工艺。厂区占地面积约50000平方米,现有员工320人。主要生产装置包括:硝化车间(甲类)、酯化车间(甲类)、原料罐区(甲类)、成品仓库(甲类)及配套的公用工程设施。

2023年6月15日,该企业硝化车间发生一起重大火灾爆炸事故。事故调查组经过现场勘察、询问相关人员及查阅资料,还原了事故经过:

当日14时30分,硝化车间操作工王某和李某开始对R-201硝化反应釜进行投料作业。该反应釜为不锈钢夹套反应釜,容积为5m3,设有搅拌装置、冷却水循环系统、温度监测及联锁停车装置。根据工艺规程,R-201反应釜的硝化反应温度应严格控制在65℃±2℃。投料顺序为先加入混酸(硝酸与硫酸混合物),再滴加苯。滴加过程中需开启冷却水并保持搅拌。

14时40分,王某开始向釜内滴加苯。此时,反应釜夹套冷却水进水阀门因锈蚀处于半开状态,导致冷却水量不足。14时55分,釜内温度显示开始缓慢上升,王某通知李某去检查冷却水系统。李某在检查过程中,发现循环水泵出口压力偏低,但未及时向车间主任汇报,仅简单调整了阀门开度后返回。15时10分,釜内温度升至68℃,超过了工艺卡片规定的上限。此时,R-201反应釜设置的紧急切断联锁系统(温度高报联锁)本应自动启动,切断苯进料阀并打开紧急

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