薄壁环黑皮问题的原因分析与处理.docVIP

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QC小组·2013年·第 1期 薄壁环黑皮问题的原因分析与处理 吴艳青,赵红连,周润锋,姚连波,杨 力 (核工业理化工程研究院,天津 300180) 针对薄壁环黑皮问题,运用头脑风暴法对原因进行了分析,通过对原因逐一确认,找出了主 要原因。通过制定对策,实施对策,成功地将 薄 壁 环 黑 皮 废 品 率 由 403% 降 低 到 007%。提 高 了薄壁环加工合格率,保证了生产任务的顺利完成。 关键词 薄壁环;黑皮;合格率 1 现状调查 薄壁环是专 用 设 备 的 关 键 配 套 件,其 加 工质量影 响 了 专 用 设 备 的 质 量。在 薄 壁 环 第 4、5序加工过程中,出现了大量的黑皮现象, 严重影响 了 其 加 工 合 格 率。并 经 过 调 查 统 计 得出目前黑皮的废品率 为 403%。并 按 黑 皮 出现的部位进行分类统计 (见表 1),最终找 到了 R角黑皮是问题的症结所在。 2 设定目标 经分析 发 现,R角 黑 皮 是 薄 壁 环 黑 皮 问 题的主要症结。只要 100%解决了 R角黑皮问 题, 就 可 以 将 薄 壁 环 黑 皮 废 品 率 降 低 为 008%。并结合 以 往 的 实 际 生 产 情 况, 制 定  目标为将将薄壁环黑皮废品率降低为 008%。 3 原因分析 针对 R角黑皮问题,小组成员集思广益、 各抒己见,运 用 头 脑 风 暴 法 对 可 能 导 致 色 谱 柱故障的 原 因 进 行 分 析,经 汇 总 归 类 后 绘 制 鱼刺图,最终找到了 5条末端因素,见图 1。 4 要因确认 根据鱼 刺 图,小 组 采 取 现 场 调 查、 验 证 和实验等方法,对造成 R角黑皮的各末 端 因 素进行了逐个确认。 41 操作人员未经培训考核 公司规定 新 进 公 司 的 操 作 员 工 均 要 进 行 岗位技能培训,并经过考核且考核合格后才 表 1 黑皮分类统计表 ·46· QC小组·2013年·第 1期 图 1 原因分析图 图 2 薄壁环毛坯加工工艺流程图 可从事本 岗 位 工 作。薄 壁 环 加 工 操 作 者 黄 磊 是公司 新 进 员 工,通 过 查 看 其 培 训 记 录,实 际情况达到公司培训要求。 确认结果:非要因。 42 工具爪长时间磨损 小组成员姚连波利用百分表对薄壁环第 4 序和第 5序 的 工 具 爪 进 行 了 测 量,测 量 的 方 法是以 5mm 间 隔 为 一 截 面,逐 个 进 行 测 量, 测量的结果如表 2所示,从表中可以看出工  具爪的圆度和尺寸均满足要求。 确认结果:非要因。 43 翻边模具磨损 (1) 小组成员到加工车间现场了解 薄 壁 环毛坯 的 加 工 工 艺,并 绘 制 工 艺 流 程 图,如 图 2所示。 小组成员对磨具尺寸进行测量,发现模具 出现了一定的磨损,且根据统计,该磨具已加 工毛坯件 30720件,因此,R角尺寸难以保证。 表 2 工具爪圆度及尺寸测量结果 ·47· QC小组·2013年·第 1期 表 3 毛坯内外 R角尺寸测量结果表 表 4 车间温度统计表 表 5 对策表 (2) 为了验证测量的准 确 性,小 组 成 员 对随机挑选的 10件薄壁环毛坯的内外 R角尺 寸用 R规进行测量,结果 如 表 3所 示,从 表 中可以看 出 现 毛 坯 加 工 工 艺 已 无 法 保 证 毛 坯 R角尺寸,翻边磨具磨损。 确认结果:要因。 44 环境温度改变 小组成员 周 通 过 查 看 加 工 车 间 温 度 记 录 表,并统计了 2011年 4月 ~2011年 12月 期 间,车间 温 度 的 平 均 值,如 表 4所 示,从 表 中可以看出,温度没有明显的变化。 确认结果:非要因。 45 测量设备操作不正确 (1) 薄壁环测量设备是技术检验人 员 研 制的能够 自 动 测 量 的 专 用 设 备,操 作 人 员 只 需按下按钮,便可以得出所需的尺寸; (2) 通过查阅设备操作规程和现场确认,  操作者完 全 按 照 设 备 操 作 规 程 进 行 操 作,正 确无误。 确认结果:非要因。 5 制定对策 经过对 末 端 因 素 的 逐 项 确 认,找 出 了 R 角黑皮问题的主要原因:毛坯翻边磨具磨损。 经过分析和讨论,对这一条要因制定了对策, 见表 5。 51 改变毛坯加工工艺 改变薄壁环 毛 坯 的 加 工 工 艺,将 原 先 的 先车削 后 翻 边 成 活 改 为 先 翻 边 后 车 削 成 活。 改进后的毛坯生产工艺流程如图 3所示。 这样的工艺流程有以下优点: (1) 通过车削可以有效地保证毛坯 内 外 R角的尺寸,保证产品质量; (2) 可有效延长模具的使用寿命,因为即 图 3 

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