实现压榨机列“节能、挖潜、增效、安全”——论“适当缩小工作开口比值的技术”.pdfVIP

实现压榨机列“节能、挖潜、增效、安全”——论“适当缩小工作开口比值的技术”.pdf

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2010年8月 广 西 蔗 糖 第3期 (总第 60期) GUANGXISUGARCANE & CANESUGAR 文章编号:1007—4732(2010)03—05 实现压榨机列 “节能、挖潜、增效、安全 — — 论 “适 当缩小工作开 口比值的技术 李铭英 罗左青 雷光鸿 (1.中国轻工业南宁设计院 广西 南宁 530031;2.广西轻工业科学技术研究院 广西 南宁 530031) 摘 要:适“当缩小工作开口比值的技术”是甘蔗压榨法提汁理论,特别在昆士兰大学以默利博士为代表的强制喂料理 论的指导下,在消化应用强制喂料理论的长期实践中总结出来的技术。这项技术经在糖厂应用,实现了压榨机列 “节 能、挖潜、增效、安全”的良好效果。 关键词:压榨机列;缩小;工作开 口比 中图分类号:TS243.1 文献标识码:B “适当缩小工作开 口比值的技术”的实施 ,挖掘 角仅小于33。时才能顺利人辘。遵循此道理,梳嘴,梳 了榨机潜力 :~630x1200榨机五座或qb710xl400榨 汁刀有异于现有资料的划法,使底梳处在中等高 机四座 (或五座),配200Kw直流电机 ,可 以榨蔗 度,梳嘴处蔗料有足够的紧密度,下降率适中,从而 3000t/d,均可实现96%以上抽出率,后者五座可达到 蔗料能膨胀匀速推进 ,顶辊转动的摩擦力起到辅助 97%抽出率;装机容量550KW至600Kw直流电机,五 推进作用,强制喂料理论贯穿全过程。 座qbl000~2000榨机,可完成10000t/d榨量 ,抽出率还 1.1.3 深入现场 ,充分了解现场情况,凭借理论与 可在96%以上。以上均需不同程度配有强制喂料装 经验,将所了解到的资料去伪存真 ,确定调整出人 置 。 口数据。投入运行后要不失时机测定出入 口数据 , 即时纠正变化 了的开 口尺寸,认真做好 出入 口管理 1 强制喂料与 “适当缩小工作开 口比 工作 。 值的技术’’ 以上技术实施方法是在不断实践 中灵活分析 1。1 “适当缩小工作开 口比值的技术”形成 消化强制喂料理论后,自我发挥 ,有所发现 ,突破常 本技术是经过十数家糖厂的生产实践、消化和 规,综合简称为 “适当缩小工作开 口比值的技术”。 应用强制喂料理论中自然形成的。 这项技术达到了压榨机列 “节能、挖潜、增效、安全 ” 1.1.1 为了实现榨机本身节能、增效 ,计算出入 口 的良好效果。 时,做到出人 口压缩蔗料达到 “最佳”紧密度 (或最 1.2 受力分析——原理 佳压缩比),在有强制喂料装置(如配下送辊等)的 上世纪80年代最早配置下送辊喂料的糖厂总 前提下 ,适当加重前辊负荷(依靠缩小工作开 口比 结指出,使用下送辊的压榨机负荷不仅没有增加, 值实现,我们一直使用≤1.9的比值,并逐步缩小,依 反而有所减轻,这是为什么?其实下送辊由榨机传 机型而异,现在均小于1.8)如此促使整座机负荷减 动,它与顶辊压缩蔗料提高了蔗料的紧密度,给前 轻。 辊 (人 口)喂料理所当然要消耗能量。(有人总结下 1.1.2 默利博士把顶 、前辊同底梳上的通道视为给 送辊耗能为榨机能耗的7%左右),而 “能耗有所减 后辊出口喂料的双辊密闭导槽压力强制喂料装置 , 轻”的原因在于下送辊同顶辊压缩蔗料提高了蔗料 他通过繁复的计算推导出了底梳梳尾处后辊接触

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