超临界机组过热器氧化皮的产生与防范.pdfVIP

超临界机组过热器氧化皮的产生与防范.pdf

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维普资讯 热电技术 2008年第2期(总第98期) 超临界机组过热器氧化皮的产生与防范 宁国睿 (北京国华电力技术研究中心有限公司,北京065201) 摘 要 对国华太仓发 电有限公司高温过热器爆管的原因 三层进行管径测量,凡管径大于 38.5mm 的管子均 进行 了分析,阐述 了氧化皮的形成、剥离机理,在运行控制、 在其附近上下增加测量密度 ,记录管径值。仔细检 设备改造、更换管材等方面探讨了控制氧化皮剥离的措施及 查管子外观是否有过热迹象,并重点检查该管子下 方案。 弯头是否有氧化皮堆积。三层测量位置:爆管发生 关键词 超临界 过热器 氧化皮 的标高(顶棚向下约 1m),下弯头向上约2m,中间高 度。 1 前言 2.1.3 利用 一射线源对下弯头拍片 检查分两个阶段,第一阶段重点怀疑部位抽查; 国华太仓发电有限公司 8号锅炉是由上海锅炉 如在检查中发现存在氧化皮堆积现象,进行第二阶 厂有限公司引进美 国ALSTOM公司技术生产的,型 段扩大检查。 号为SG一1913/25.4一M950。过热器 出口压力 25. 第一阶段:1~3根弯管 100%检查;4~6根弯 4MPa,过热器 出口温度 571oC,进 口汽温 508oC。锅 管 10%抽检;7~12根弯管 100%检查。 炉型式为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,采 第二阶段:检查余下的所有热段出口下弯头。 用四角切圆燃烧方式平衡通风。炉膛上部布置有分 2.1.4 内窥镜检查 隔屏过热器和后屏过热器,水平烟道依次布置高温 对割开的过热器管 内壁进行 内窥镜观察,是否 再热器和高温过热器,尾部烟道布置有低温再热器 有氧化皮脱落情况。 和省煤器。高温过热器为逆流布置 ,共计 82排,每 2.2 检查结果 排 12根管,为冷热段布置 ,管径为 38.1mln。炉顶管 经全面检查,共发现两处爆管: 中心标高为71.21m。机组 自2005年 11月正式投产 高温过热器右侧第 14屏第9根管爆开,第24屏 至2007年7月,累计运行约 10000小时,在此期间由 第 11根管爆裂。两处爆 口位置均在70m标高(距顶 于高温过热器爆管引起的停机事故 19次。爆管的 棚 1m左右,见图 1)。爆管管子规格 :(I)38.1X7. 主要原因是氧化皮剥离造成管径较小的部位形成堵 96mm,材质为SA213一I91。其中在第24屏第 11根 塞产生高温所致 。

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