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维普资讯
热电技术 2008年第2期(总第98期)
超临界机组过热器氧化皮的产生与防范
宁国睿
(北京国华电力技术研究中心有限公司,北京065201)
摘 要 对国华太仓发 电有限公司高温过热器爆管的原因 三层进行管径测量,凡管径大于 38.5mm 的管子均
进行 了分析,阐述 了氧化皮的形成、剥离机理,在运行控制、 在其附近上下增加测量密度 ,记录管径值。仔细检
设备改造、更换管材等方面探讨了控制氧化皮剥离的措施及 查管子外观是否有过热迹象,并重点检查该管子下
方案。 弯头是否有氧化皮堆积。三层测量位置:爆管发生
关键词 超临界 过热器 氧化皮
的标高(顶棚向下约 1m),下弯头向上约2m,中间高
度。
1 前言
2.1.3 利用 一射线源对下弯头拍片
检查分两个阶段,第一阶段重点怀疑部位抽查;
国华太仓发电有限公司 8号锅炉是由上海锅炉
如在检查中发现存在氧化皮堆积现象,进行第二阶
厂有限公司引进美 国ALSTOM公司技术生产的,型
段扩大检查。
号为SG一1913/25.4一M950。过热器 出口压力 25.
第一阶段:1~3根弯管 100%检查;4~6根弯
4MPa,过热器 出口温度 571oC,进 口汽温 508oC。锅
管 10%抽检;7~12根弯管 100%检查。
炉型式为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,采
第二阶段:检查余下的所有热段出口下弯头。
用四角切圆燃烧方式平衡通风。炉膛上部布置有分
2.1.4 内窥镜检查
隔屏过热器和后屏过热器,水平烟道依次布置高温
对割开的过热器管 内壁进行 内窥镜观察,是否
再热器和高温过热器,尾部烟道布置有低温再热器
有氧化皮脱落情况。
和省煤器。高温过热器为逆流布置 ,共计 82排,每
2.2 检查结果
排 12根管,为冷热段布置 ,管径为 38.1mln。炉顶管
经全面检查,共发现两处爆管:
中心标高为71.21m。机组 自2005年 11月正式投产
高温过热器右侧第 14屏第9根管爆开,第24屏
至2007年7月,累计运行约 10000小时,在此期间由
第 11根管爆裂。两处爆 口位置均在70m标高(距顶
于高温过热器爆管引起的停机事故 19次。爆管的
棚 1m左右,见图 1)。爆管管子规格 :(I)38.1X7.
主要原因是氧化皮剥离造成管径较小的部位形成堵
96mm,材质为SA213一I91。其中在第24屏第 11根
塞产生高温所致 。
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