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2012年 12月 缸舷 Dec.2012
第 35卷第 6期 LargeScaleNitrogenousFertilizerIndust~ Vo1.35No.6
ICI74—1氨合成催化剂的应用总结
严 军开
(中海石油化工股份有限公司 ,海南东方 572600)
摘要:中海石油化工股份有限公司一期合成氨装置的氨合成催化剂 ICI74—1在高负荷下运行 16a.超过设计
使用年限。通过分析与总结一期合成氨装置氨合成催化剂 ICI74—1的使用状况 ,提出相关建议。
关键词 :氨合成催化剂 活性 分析
中海石油化工股份有限公司一期合成氨装置 粒径为 1.5~3.0mm。第一床层装填22.4m,预还原
(以下简称一期合成装置)设计年产合成氨 30万 型,第二 、第三层分别装 40.1,59.5m3氧化型催化
吨,于 1996年 10月 28日建成投产 ,至 2012年已 剂。
累计运行 16a,平均年产量超过 30万吨,其 中 1.2 催化剂装填和还原
2006年产量最高达到 34.7万吨。氨合成催化剂 一 期合成氨装置合成塔催化剂装填时方式较
ICI74—1运行至今仍未更换 。 为传统 ,装填前对催化剂进行过筛 ,装填耗时40d。
装填第一层预还原态催化剂时采用密集型下雨式
1 氨合成催化剂 装填 ,没有振动 ,装填第二层/第三层氧化态催化
1.1 催化剂的性能参数 剂时用特定模板做等时振动。3层催化剂装填堆密
一 期合成氨装置合成单元采用低压氨合成 、 度设计分别为 2.200,2.800,2.800kg/L,实际装填
氨回收与林德深冷氢 回收工艺 。合成气经过合成 值分别为 2.208。2.822.2.805kg/L。
气压缩机低压段出口氨冷器 ,除去新鲜合成气 中 氨合成催化剂还原从 1996年 l0月 19 日开
大部分水分 ,通过压缩机高压段提压后 。在合成 回 始 ,1O月 29 日结束 。还原第一阶段从常温升至
路第一氨冷器 中与循环气混合 ,换热后通过压缩 320℃,升温速率小于 3Oo=【/h、合成压力 8.1MPa.
机循环段送人合成塔 。合成 回路使用轴一径混流 第二阶段升温速率小于 8℃/h,第三、第四阶段升
型卡萨利氨合成塔 :I.D2900ram~32200mm、双层 温速率为 2~3℃/h。还原压力均小于 9.0MPa.出塔
设计 、内部分布有 1个催化剂筐和2个列管式热 水汽浓度小于0.3%。还原过程没有出现停车。在还
交换器 ,其 中催化剂筐分为 3个床层 ,每个床层都 原期间仅 出现过催化剂粉尘堵塞液氨过滤器与液
采用轴径向流动。氨合成 回路设计工艺条件 :操作 氨节流孑L板。催化剂还原期 间压力控制低 ,合成塔
压力 (表压)为 l0.8MPa,新鲜气和循环气 H2/N 分 出口水汽浓度合适且控制平稳 ,没有 出现骤升骤
别是 2.5和 2.2。催化剂各床层设计出 口温度如表 降,整个还原过程共用 234h 。
1 1997年 7月装置进行72h性能考核 。平均 日
表 1 反应 温度设计值 ℃ 产合成氨 1025.6toICI74—1表现 出良好 的低温活
性,氨净值达到了l4.28%.为
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