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第 11 卷第 1 期 过 程 工 程 学 报 Vol.11 No.1
2011 年 2 月 The Chinese Journal of Process Engineering Feb. 2011
210 t 顶底复吹转炉溅渣护炉模拟研究
1 1 1 1 2 2
廖广府 , 陈 敏 , 李光强 , 张 浩 , 肖尊湖 , 苏风光
(1. 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室,湖北 武汉 430081 ;2. 湖南华菱涟源钢铁有限公司,湖南 娄底 417009)
摘 要:对某厂 210 t 顶底复吹转炉进行了溅渣护炉水模型实验,测定了炉衬不同部位的溅渣量,考察了操作参数对
溅渣效果的影响,得到最佳工艺操作参数为:顶吹流量 50000 Nm3/h ,枪位 3680 mm,氧枪喷头倾角 15°,留渣量21
t ,底吹元件布置方式A1 ,底吹流量 900 Nm3/h.
关键词:转炉;水模型;顶底复吹;溅渣护炉
中图分类号:TF748.2 文献标识码:A 文章编号:1009−606X(2011)01−0031−05
刘浏等[9]采用水模实验对转炉溅渣的动力学进行研究,
1 前 言
提出溅渣的两种机制:浪涌溅渣和喷溅溅渣. 同时通过
转炉炉龄是转炉炼钢一个重要的技术经济指标,是 理论分析提出了炉内溅渣高度的计算公式. 周俐等[10]
炼钢企业发挥效益的一个重要因素. 提高转炉炉龄不仅 通过水力学模型实验,研究了影响复吹转炉溅渣护炉效
可以提高转炉的生产效率,降低耐材消耗,降低成本, 果的因素,实验得出影响复吹转炉溅渣护炉因素的先后
使生产顺行[1−4] . 溅渣护炉技术得到国内外部分钢铁企 次序为:顶气流量、枪位、留渣量、底气流量. 本工作
业广泛采用[5],生产数据显示,溅渣护炉是一项有效提 针对某钢厂 210 t 转炉,对顶吹流量,氧枪枪位,喷头
高炉龄的技术. LTV 钢公司印第安纳港厂创造了 3 项转 倾角,留渣量以及底吹布置方式和底吹等操作参数优化
炉炉衬寿命的世界记录,转炉作业率由 1984 年的 78% 进行了水模型研究.
提高到 1994 年的 97%[6] ;鞍钢 180t 转炉采用溅渣护炉
2 水模实验
技术后,炉龄提高 2 倍以上,产量提高了 5%,炉衬砖
由原来的 1.5 kg/t 钢降低到 0.8 kg/t 钢,喷补料消耗由原 2.1 实验材料
来的 2.1 kg/t 钢降低到 0.88 kg/t 钢,综合效益提高 6 元 研究转炉溅渣主要考察气体射流对渣池的冲击和
[3,4]
/t 钢 . 搅拌作用对溅渣产生的影响. 炉内熔渣处于高度紊流状
在国外,最早由 Peaslee[7]通过冷态模拟实验,对溅 态,可认为处在同一自模化区内,粘性力不是影响溅渣
渣护炉工艺进行了实验研究. 采用了二维
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