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·200· 全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集
变换调温系统改造小结
高竹良
(云南解化集团有限公司,云南开远661600)
【摘要】针对公司耐变岗位扩产改造后变换炉床层温度难以控制、不能充分利用催化剂低温
活性的状况,采用在预变炉出口至中变炉出口和中变炉出121至第一换热器变换气出121增配调温管线
的措施,使预变炉、中变炉的床层温度调整更加方便、快捷、有效,从而充分地利用了催化剂的低
温活性,并有效延长了催化剂的使用寿命。
[关键词】催化剂;变换炉;调温管线;改造
rlLrn
660
1改造前的工艺状况 改造,在耐变工号新增2台预变炉(西2
×8280
mm),改造后单系列设计处理量增至
我公司煤制氨系统(以下简称二期系统) 000
50 m3/h。考虑到原料路线改造后工艺随之
耐油耐硫变换系统1998年投运,有A、B两个
发生改变,为满足生产所需,在原有调温管线
888
系列,单系列原设计处理量为35 m3/h。
2006年9月,公司对二期系统进行了原料路线 线,工艺流程见图1。
蔓=垫銮塑矍 星三垫窒垫墨塑窒堡监生墨奎±垫塑
图1变换调温系统改造前的工艺流程
2006年9月,二期系统完成原料路线扩产路时,由于煤气中杂质较多,很容易造成后工序
改造后,于9月26日开始升温硫化,lO月2日设备和管线堵塞。
A系列升温硫化全部结束,10月3日投料试车, 表1试车过程A系列预变炉、中变炉主要工艺指标
由于设计上没有可行的调温手段,试车过程中A
系列预变炉出口温度高于中变炉出口温度,预变
炉出口CO含量(体积分数,下同)和中变炉出
口CO含量相差不大(见表1),变换率较低,
中变炉基本上没起到变换作用,经关闭预变炉出
口阀只运行中变炉后,中变炉变换效果较好,但
催化剂使用后期,投用预变炉后系统阻力会很
高;B系列2006年lO月4日升温硫化结束后只
运行中变炉。鉴于上述状况,为满足后工序生产 在BGL炉开车时,为满足后工序对CO含量
要求,工艺上只有开粗煤气近路,但开粗煤气近 的要求,投用预变炉过程中全开第一换热器2个
全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集 ·201·
调温副线(DN250和DNl50各1个),但预变炉于变换反应这样一个放热反应过程来说,其温度
人El温度仍高达270~300℃,不利于催化剂的已远远超出催化剂最适宜的活性温度,使得变换
正常使用(对于新更换的催化剂。入口温度只 反应难以进行,实际运行结果也显示,中变炉出
需200—230℃即可满足工艺要求),不能充分利口CO含量与预变炉出口CO含量相差不大,说
用催化剂的低温活性,对催化剂的使用寿命也有 明中变炉基本上没起到变换作用,不能满足工艺
不良影响。粗煤气经预变炉变换后,出口温度为 要求。BGL炉投料时,预变炉、中变炉的主要
360—380℃,粗煤气在此温度下进人中变炉,对工艺指标见表2。
表2投用BGL炉时预变炉、中变炉的工艺指标
A、B系列在原有流程上都增加了1个预变
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