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600MW袋式除尘器
运行情况介绍
山西漳山发电公司 郎鑫焱
二零零九年十一月三十日
袋式除尘器在600MW燃煤发电机组上的应用
(京能集团山西漳山发电有限责任公司郎鑫焱)
一、漳山发电公司除尘器的选型
漳山发电公司2×600MW机组除尘器初设为电除尘器,并且
已进行完设备招投标,签订了采购合同。考虑到国内煤炭市场
变化,电厂用煤已不能按照设计煤种进行选择,致使入炉煤参
差不齐,造成粉尘比电阻严重超标、A1:0。大大增加,增加了电
除尘器收尘难度,使电除尘器除尘效率降低。同时,国家粉尘
排放标准日益提高,原有电除尘器在煤种远离设计时无法满足
要求,即使增加电场数量,也难以抑制1%-3%的超细粉尘逃逸。
随着国际、国内布袋除尘器技术的提高,布袋过滤和清灰机理
已解决了上世纪七、八十年代初期布袋使用情况差的问题。加
之国际滤材技术的飞速发展,滤材的选择空间大大增加,质量
有了飞跃,能够满足生产所需。布袋除尘器除尘效率高,可达
99.99%,且不受粉尘性质变化而改变。综合以上因素,电厂从
保护环境、回报社会的大局出发,决定在电除尘器结构基础上,
进行大胆的改革和创新,开创了国内首台600MW及以上机组使
用布袋除尘器的先河。
二、布袋除尘器介绍
年8月完成专家会审、招标,并签定技术协议。
除尘器清灰机构设计为微压净烟气回转反吹清灰,由于种
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种原因在设备到货时改为采用微压净烟气环链反吹清灰,无旁
日进入商业运行。
环琏清灰al构
l、除尘器设计参数
除尘器设计过滤风速为0.9m/min,过滤面积72200平米,
扁形矩阵排布,有效节省了空间。滤袋材质为日本进口PPS纤
维,国内加工纺织,并PTFE表面覆膜处理。清灰过滤阀门总计
512个,且均为干摩擦,无润滑剂。除尘器入口设计含硫量1.6%,
滤袋要求在105—160|。C的烟温中正常运行。
2、实际投运情况
98m/min,从运行1.5年的情
(1)除尘器实际过滤风速为0
况看,过滤风速偏高(过滤面积设计偏小)使除尘器差压相对
较高,粉尘不易自行脱落,初期设计煤种满负荷为1000Pa。
(2)除尘器启动涂灰量为400吨,涂灰均匀,厚度3毫米。
濯重一
首次涂灰情况 首扶靖灰后
(2)除尘器初期运行时,曾发生过省煤器水管路爆裂,造成输灰系统进
水,但由于锅炉和除尘器操作及时,避免了滤袋的板结。事后,经过对
滤袋的检查,未发现挂灰异常,滤袋基布表面干燥无污染。
(3)净气室内部温度高,清灰传动机构多,无法散热,经常出现机械卡
涩问题,无法清灰。
(4)清灰阀门过多,漏风严重,使微压清灰风量损失较多,清灰效果差。
(5)微压清灰难以保证滤袋表面积灰全部被清除,滤袋表面始终保留有
2mm厚的积灰,如遇停机次数多或不能及时操作,容易造成滤袋差压高。
10个丹后滤袋=}}=敏情况 滤袋清灰后
(6)滤袋设计成分体结构,使分体缝线处积灰严重,由于滤袋为扁形设
计,该处和窄边处积灰得不到有效清除,无意间减少了过滤面积。
(7)滤袋设计太长,清灰时风量很容易从上部跑掉,故滤袋下部积灰较
厚难以清除。
(8)滤袋相互问距设计太小,使从滤袋表面清理掉落的灰不能顺利进入
荻斗,灰在掉落过程中又被粘贴在滤袋表面,促使差压下降值小。
(9)除尘器进口与头排滤袋设计距离小,风速在没有完全降低的情况下
就直接冲刷头排滤袋,加之头排滤袋定位设计不合理,造成滤袋磨损破
口。
滤袋被定位装置磨破 高风速下袋笼变形情况
(10)袋笼设计材质为热浸锌钢丝,存在锈蚀现象。
(11)除尘器出口粉尘排放浓度为12.8mg/Nm3。
(12)除尘器差压高,造成风烟系统阻力大,引风机有失速现象,引风
机耗电增加,厂用电升高。
(13)滤袋的强度和衰减值没有明显变化,微压反吹清灰对滤
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