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全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集 ·129·
醇氨系统节能技改总结
吴健
(山东红日阿康化工股份有限公司,山东临沂276021)
山东红日阿康化工股份有限公司的前身是国 较先进的水平。
有控股企业——临沂市化工总厂,始建于1965
2吹风气装置的改造
年,2002年3月经国家外经贸部批准成为世界
三大化肥生产制造商之———俄罗斯阿康公司控 吹风气装置采用北京普尔捷能公司开发的新
股的外商投资股份有限公司。公司现有生产能力 型两段提温型吹风气燃烧技术,并使用该公司的
为:l000 内置式高温喷头等先进技术。新型两段提温型吹
kt/a高浓度复合肥、600kt/a硫酸、
100 风气燃烧技术采用两段燃烧:新上l台燃烧炉作
kt/a合成氨、150kt/a盐酸及150kt/a甲醇。
为进一步降低成本,实现可持续发展,公司对醇 为“两段燃烬型燃烧炉”的前段燃烧炉,下部
氨系统进行了优化和节能改造。 进气,烟气自下而上流动,吹风气和助燃空气接
触充分,吹风气中夹带的煤粉在炉膛内悬浮燃
1造气系统的改造
烧,燃烧效率高,同等条件下炉温比原内旋中燃
为降低造气生产能耗,在学习同行先进经验 式燃烧炉提高50~80℃;原燃烧炉作为“两段
的基础上对造气工序的工艺和设备进行了一系列 燃烬型燃烧炉”的后段燃烧炉(即燃烬段),采
改造: 用先进的缝隙燃烧技术,前段燃烧炉出来的烟气
(1)采用先进的炉箅,改善炉子的气流分通过炉内的若干缝隙,通过烟气与器壁的摩擦使
布,稳定炉况,提高产气量; 烟气中的难燃物(烷类、烃类、焦油)与氧气
(2)为降低造气生产的原料成本,公司于进一步燃烧,炉温进一步提高,从而充分发挥了
吹风气的潜热。
2007年新增2条150kt/a煤球生产线,用煤沫生
产腐殖酸煤球替代块煤; 从运行情况看,后段燃烧炉(燃烬段)出
(3)为改进气化层温度,采用I临沂三丁能口温度比前段燃烧炉出口温度提高100—150℃。
源公司的热壁夹套改进气化层水夹套,以耐高 经色谱分析,烟气中总可燃物为50×10~,烟
温、耐磨、不结渣、多层复合特种陶瓷涂层砌筑 气温度830—920℃,比内旋中燃式燃烧炉出口
在水夹套内部作为热壁,保证气化层温度运行在 温度提高了150℃左右,说明吹风气中夹带的煤
气化剂扩散控制范围内(大于900oC)且不结 灰得到了更充分地燃烧,进入余热锅炉回收能生
渣,使蒸汽分解率提高约5%,造气炉产气量提 产更多的蒸汽。
高10%以上;
3半脱与变脱系统的改造
(4)整个系统采用DCS集散控制;
(5)甲醇造气与合成氨工艺相结合,富氮 原设计半水煤气脱硫与变换气脱硫共用1套
气送合成氨系统生产合成氨,既提高了甲醇水煤 再生系统。变换气中CO:含量较高,在约2.0
气的质量,减少了甲醇合成放空气量,又多生产 MPa压力下循环液吸收CO:的量要比半脱高,
了合成氨。 而碱液与H:S的反应为快速反应,可在不同的
通过对
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