块煤质量对COREX一3000生产影响.docVIP

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块煤质量对COREX一3000生产的影响 徐万仁,许海法,林金嘉,朱锦明,宋文刚 (宝山钢铁股份有限公司,上海201900) 摘要:根据宝钢1#COREX一3000的生产操作实绩,分析了块煤质量、焦比对COREX一3000气化炉炉况、炉缸状态、生产指标和风口破损的影响。通过实验室模拟实验和气化炉风口取样,考查了块煤的破碎行为和在气化炉内的粉化情况。分析了块煤性能指标对COREX炉况的影响,结合C一2000和C一3000生产使用实绩,提出了应重点控制的性能指标。研究表明,为改善气化炉炉缸状态,减少风口破损,提高COREX效能,降低焦比和燃料消耗,使用一定比例弱粘结性煤,严格控制入炉块煤粉末比例和保持13~15%的焦炭比例是必要的。 关键词:COREX一3000块煤;质量;炉缸焦比 1 前言 COREX是一种以非炼焦煤为主要燃料的熔融还原炼铁新工艺,块煤约占总燃料消耗的80~85%。块煤在熔融气化炉内裂解形成半焦,作为充填床和炉缸死料柱的主要骨架。块煤的质量(强度和粒度)对于气化炉透气性、炉况稳定性、炉缸活性状态、风口寿命、渣铁排放以及焦比、燃料比都有至关重要的影响。 宝钢1#COREX一3000和2#COREX一3000分别于2007年11月和2011年3月投产。同C一2000相比,C一3000设计产能提高到150万吨/a,气化炉炉缸直径从7.5米增大到9.4米。本文根据1#COREX一3000生产操作实绩和风口取样研究,对块煤质量、焦比对COREX一3000气化炉炉况、炉缸状态、燃料消耗和风口破损等影响进行了分析。通过实验室实验,对2种常用块煤的冷态和热态破碎行为进行了比较。根据宝钢C一3000生产使用实践,提出了需要重点控制的COREX用煤的几个指标,并指出了改善块煤质量、提高COREX性能的措施。 2 块煤质量对COREX一3000生产的影响 2.1燃料水分对燃料消耗的影响 图1表明,在一定的熔炼率下(150t/h),DRI金属化率、燃料水分和燃料质量是影响焦比、燃料比的主要因素。2010年9~10月,山西焦水分高达10~14%、块煤水分4~8%,在DRI金属化率逐步提高的条件下,燃料比仍明显升高。加入到气化炉的块煤、Briquette煤和焦炭,其水分越高,则在拱顶和料床内蒸发吸收的热量也越多,会增加烧嘴氧耗和燃料比。此外,高水分块煤在气化炉内容易爆裂粉化。计算表明,入炉燃料水分升高1%,约增加燃料比10kg/tHM。雨季燃料水分更高,需要加强煤干燥设备能力和控制干燥后块煤的水分含量。 2.2块煤粒度对气化炉工况和燃料消耗的影响 2010年12月下旬至2011年2月末,在竖炉炉况较好、下降管堵塞很少、风口破损很少、作业率较高的生产形势下,DRI金属化率稳定在50~60%,甚至连续多天达到70%,但焦比仍高达20%左右,燃料比达到1000~1030kg/tHM,2月份还出现铁水温度偏低(14900℃)、燃料比持续升高的情况。期间,COREX操作参数(日平均数据)变化如图2一图5所示。随着块煤粉率的下降、平均粒度的提高,自3月5日起炉温逐步回升到1500℃以上(炉平均),焦比、燃料比逐步下降。将2010年12月~2011年3月的操作结果和燃料质量条件与2010年11月进行对比,可以找出上述炉况和指标变化的原因。 从图2(a)和图2(b)可见,2010年12月中下旬和2011年2月,各风口氧气流量不均匀,波动大,工厂压力冒尖次数多;氧气环管压力和气化炉压差持续升高。从图2(c)可见,料批燃料比逐步升高,气化炉LIR04624料位计持续高料位。此时,气化炉拱顶温度偏低,氧气烧嘴氧流量增加。 从炉缸状态和出渣铁情况变化看,如图3,2010年12月至2011年2月,铁水温度和铁水[C]含量持续下行,[Si]含量波动较大,2011年2月初甚至发生1次炉凉。如图4,从2010年12月起,炉芯温度持续下降,而侧壁温度快速升高。2011年3月5日前,因为炉温偏低,铁流小(10t/min),渣流小,出铁时间长,南北场铁水温差大。3月6日以后随着炉缸状态变好,铁水温度上升,铁流变大(15t/min),南北场炉温接近一致。 如图5,在140—150t/h的熔炼率、50~60%的DRI金属化率条件下,2010年12月一2011年2月,焦比和燃料比迅速升高并分别维持在220~240kg/tHM和1000~1030kg/tHM的高位。 2010年12月一2011年2月,B煤和其他煤的水分约上升2—3%,宝钢小块焦水分上升3%,包括DRI金属化率波动和操作因素在内,虽然会增加焦比、燃料比,但焦比从14~18%上升到20~24%,燃料比从950~980kg/tHM上升到1000~1020kg/tHM,块煤质量下降的可能性很大。 从燃料结构上,2010年1

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