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炼 油 技 术 与 工 程
2011年 9月 PETROLEUMREFINERYENGINEERING 第 41卷第 9期
制氢转化炉炉管支 吊系统应用问题和改进措施
刘志成
(中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南省洛阳市471012)
摘要:中国石油化工股份有限公司洛阳分公司40dam /h制氢装置在 2009年8月停工过程中,转化炉炉管支
吊系统曾先后4次出现配重锤脱落问题。对支吊系统出现的问题进行了深入的分析,并结合转化炉炉管支吊系统
在现场的问题 ,提出了改进措施 。提出的各项措施在2009年 1O月份进行了实施。结果表明:改造后的转化炉支吊
系统在2009--2011年4月4次开、停工期间,支吊配重系统随转化炉升温、降温过程运转正常,做到了免维护运行。
关键词:制氢转化炉 炉管支 吊系统 问题和改进措施
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司加氢 炉管支 吊系统采用免维护配重炉管支 吊系
车间制氢装置是油品质量升级改造项 目一期工程 统,用来承担转化管系的重量 。
中的重点装置 ,设计能力为 40dam /h。该装置 在 2009年制氢装置停工时出现问题的炉管
于2009年5月 19日投产运行,同年 8月 3Et因 支吊系统有两个部分,一个是转化炉转油线和人
生产调整,该装置停工备用。在装置停工过程中, 口集气管支 吊系统,另一个就是 176根转化管的
转化炉顶部的转化管支吊系统的配重锤先后4次 滑轮组支吊系统 。
发生脱落事故。在 2009年8月装置停工检修中 转油线和入 口集气管支吊系统如图1所示。
对转化炉炉管的支吊系统进行改进 ,2010年 6月
份,该装置再次开工,一直运行稳定。以下就转化
炉炉管支吊系统出现的问题和改进措施进行简要
的阐述 。
1 转化炉炉管支吊系统简介
洛阳分公司制氢装置属于烃类水蒸气转化制
氢,以加氢干气、焦化干气和芳烃干气为原料,采
用水蒸气转化法制氢…。转化炉是该装置 的核心
设备,设计为顶烧式,设计燃料总发热量 58.53
MW,设计热效率为90%(LHV)。辐射室采用顶
烧炉方式 。制氢装置原料经精制后进入转化
炉对流室的原料预热段,原料气预热至 520℃后
经转油线、上集合管(南、北两根)分为四排,每排 原料气预热段 出口
44根,共 176根上尾管进人 176根转化管,在转 图1 转油线和入 口集气管支 吊系统
化管中发生转化反应,转化管出口温度为850℃, Fig.1 Sketchofthesupport/hangsystem for
oilpipeandinletmanifold
主管段采用铸钢 Cr25Ni35NbTi材料,炉管规格为
6127mm×12am,底部采用柔性直管与冷壁集
收稿 日期 :2011—05—29。
气管直接连接的冷壁结构设计,柔性直管能很好
作者简介 :刘志成,本科,中南大学机械设计制造及其 自动化
地适应转化气出口温度为 850oC的工作条件 ,同 专业毕业,从事多年加氢、制氢装置设备管理工作,现任该公
时依靠柔性直管吸收冷壁集气管横向位移 J。 司加氢车间设备工程师。联系电话 :0379
一 26一 炼 油 技 术 与 工 程 2011年第4l卷
转化管的滑轮组支吊系统见图2。
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