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维普资讯
2008年 1O月 铁 道 通 信 信 号 Octoben2008
第44卷 第 10期 RAILWAYSIGNALLING C0MMUNICATION V01.44 No.10
车辆减速器存在的问题及改进措施
谭福兴
SP#I南站驼峰于2000年进行 自动化改造 ,间隔 应力集 中也是产生裂纹的原因。
制动位和 目的制动位使用的设备都是重力式减速 1.2 推杆 l断裂
器,其 中目的制动位使用 TIJK1-C50型车辆减速器 。 原推杆 I结构如图2所示 。调查发现减速器的
在近几年的现场使用中,发现存在一些缺陷,影响了 推杆 I均为焊接结构,它由空心钢管焊接端插头和
减速器的正常使用,威胁溜放车辆安全,增加了工区 连接插头组成,在减速器现场使用中,推杆的断裂几
的维修成本和维修工作量。因此,采取相应措施加 乎全部在焊缝处。充分说明推杆不能承受冲击载
以改进显得十分必要。 荷,产生了疲劳,焊缝的强度不能满足减速器的使用
要求而产生 了断裂。
1 问题分析
1.1 气缸活塞杆断裂
T.JK1.C50型车辆减速器原气缸活塞组成的结
构如图1所示。气缸是减速器的动力机构,活塞杆
是气缸的主要部件,安全性要求比较高。如果制动
时活塞杆发生断裂,可能会造成不缓解 (断裂的活
塞杆无法缩回),威胁解编作业安全。 图2 改进前推杆 I结构图
2 改进措施
芦
焊接壹E鱼一 2.1 气缸活塞杆
改进气缸活塞杆结构如图3所示。它取消了原
jT////0/,:/ / 来的焊接结构,密封方式也由原来的焊接结构改为
密封圈密封结构,杜绝焊接缺陷;将活塞杆的台阶面
/V////.,4 1/ 处的倒角由原来的 (R)1.5mm加大到 (R)4.5mm;
取消活塞杆端部螺纹根部的退刀槽,避免出现应力
集中。
图1 T.JK1.C50型车辆减速器改进前气缸活塞组成结构
在使用过程 中陆续发现气缸活塞杆发生断裂 ,
几乎所有的断裂位置都是在 图1所示的焊接部位一
处。再仔细分析活塞组成的结构发现:活塞杆的端
部加工有螺纹,旋入活塞中,然后在位置一和位置二
处进行焊接组成一个整体;活塞杆的螺纹根部有退
刀槽,退刀槽的直径为24mm,远远小于活塞杆直径
50mm;活塞杆退刀槽处加工的圆弧,倒角过小,产生
南宁铁路局电务处 工程师,530003 南宁
收稿日期:2008-07—14 图3 改进后气缸活塞组成结构
一 5 一
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2008年 l0月 铁 道 通 信 信 号 Oetober.2008
第44卷 第 10期 RAILWAY SlCNALLING C0MMUNICATION Vo1.44 No.1O
客运专线综合接地系统实施方案探讨
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