大盈江三级电站导叶修复工艺的改进.pdfVIP

大盈江三级电站导叶修复工艺的改进.pdf

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第 28卷 云南水力发 电 第 2期 YUNNAN WATERP0WER 大盈江三级电站导叶修复工艺的改进 马秉林 (大理供电局修配厂,云南 大理 671000) 摘 要:大盈江三级电站水轮机导叶因水质差,泥沙含量大,磨蚀较为严重,特别是在导叶中轴颈护环下冲刷出较深的的凹槽,深 度约30~40I/lln,破坏较大。对这样深的凹槽和位置,给修复带来很大的困难,经过几次摸索修复后 ,在已有的经验基础上,作了较 大的改进 ,即采取特殊工装夹持,反变形 (冷却),应力反拉等措施,终于成功地修复了导叶。 关键词:导叶;工装;焊接;反变形;校验 中图分类号:TK733 1 文献标识码 :B 文章编号:1006—3951(2012)02—0115—02 DOI:10.3969/i.issn.1006—3951.2012.02.033 1 概 述 就积累到中、下轴颈,因此只能大量堆焊中、下轴颈 补偿加工余量,机加工后消除变形。由于框架尺寸 大盈江三级 电站位于云南省德宏州大盈江干 大,而且需要6—8套才能满足,焊接工作量大,造成 流,装机 4×50MW,主机 由重庆水轮机厂制造 ,于 修复成本较高,周期长,结果不满意。因此又设计了 2006年投产,机型为HLA722C—LJ一290,导叶有 24 一 套专用工装夹持固定,在工作平台上能反复使用, 件,高 1.9 in,单 件 质 量 310 kg,材 质 为 尽量不用堆焊轴颈的办法。经过反复实验,并增加 ZG060Crl3Ni4Mo。该电站 自投产以来,历时5年,但 相应的技术措施,事实证明是成功的,同时降低了修 机组因水质问题,经历了不同程度的检修,在检修中 复成本,缩短了工期。 发现,导叶存在相同的问题,即中轴颈护环下段冲刷 破坏较大 ,见图 1。 图2 框架固定轴颈示意图 2 修复难点 由于冲刷的部位在中轴颈护环下,处于导叶结 构上比较薄弱环节,而且凹槽较深。再者,凹槽位于 导叶迎水面,背水面相对叶面中心较远,属于不对称 图1 水轮机导叶磨蚀图 体,焊接迎水面,背水面就会拉弯。因此带来三个问 题:一是焊接过程中容易发生变形,二是变形难控 从 图1可见,导叶破坏已经非常严重,如不及时 制,三是装夹困难。导叶三段轴颈配合要求高,同心 修复,就会发生断裂,并直接破坏机组的安全运行, 度误差不大于 0.05lnm,封水面平行度误差也不大 造成设备事故。鉴于导叶的破坏情况,最早采取了 于0.05mm,加工精度难 以保证。如何解决这 3个 用框架固定轴颈的方法,见图2。

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