缓蚀剂在苯乙烯精馏装置中的应用.pdfVIP

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第4期 伏建华等.缓蚀剂在苯乙烯精馏装置中的应用 ·5l· 针对上述情况,车间进行了分析研究 ,发现造 蚀剂量 曲线,并以此进行缓蚀剂量的调整。在方案 成设备腐蚀的主要原因为电化学腐蚀。因为在乙 开始实施 的预处理过程 中(第一个月),缓蚀剂 苯脱氢过程中存在少量二氧化碳和有机酸,使炉油 (EC.110SA)加料量控制加料泵的冲程至 20%左 pH值较低 。加之系统 内存在少量的游离水,继而 右,在随后的优化控制阶段加料量分别根据结果进 对碳钢材质的换热器列管形成腐蚀。其作用原理 行调整。缓蚀剂(EC.1108A)加料流量调整通过加 是:碳素钢在电解质溶液 (例如水)中形成微电池, 料泵 自带的量程进行校准。 碳素钢的基本金相组织为铁素体和渗碳体,在电解 3.3 工业实验的目标值 质溶液中形成以低电位的铁素体为阳极、高电位的 乙苯/苯 乙烯分离塔塔顶冷凝器水包 中 Fe 渗碳体为阴极的腐蚀 电流,钢材从而受到腐蚀 ¨J。 质量浓度在0.5mg/kg以下,D一58排水的pH值为 阳极 : 2Fe=2Fe +4e~ 6.0~7.5。 阴极 :4e一+H,O+O,=4(OH)一 3.4 数据监测和数据分析 因此,车间通过在生产过程中加入复合中和缓 因缓蚀剂的加人量与进料总量以及进料中的 蚀剂 (EC一1108A)的方法来减少设备的腐蚀,保证 水含量有关 ,这些因素都将影响缓蚀剂加料量的优 设备长周期运行。复合中和缓蚀剂 (EC一1108A)改 化,因此在缓蚀剂投用后重点对 Fe 数据进行记 造项 目由纳尔科(NALCO)工业服务(苏州)有限公 录,以便分析存在的问题。缓蚀剂投用后 Fe 含 司设计提供。 量和 pH值变化情况见图2~3。 }{ O 9 8 7 6 5 4 3 2 O 2 改造措施 -、 根据苯乙烯精馏单元腐蚀部位的实际情况,按 是 照NALCO公司提供的 《兰州石化公司橡胶厂苯乙 烯装置精馏缓蚀剂项 目技术方案》的要求 ,缓蚀剂 (EC一1108A)通过苯 乙烯精馏 C-53塔顶冷凝器气 相人 口加入。设备情况见表 1。 表 1 缓蚀剂改造主要设备 投用天数 名 称 改造内容 图 2 缓蚀剂投用后 Fe值 变化 贮槽材质 不锈钢 一 ◆一 没加缓蚀剂之前 —■一 加缓蚀剂之后 规格/mm 1000x1000×1000×4.5(长 ×宽×高x厚) 计量泵 流量量程:O一0.6kg/h 介质密度:980~990ks/m 扬程 :30m 介质pH值:13 介质黏度 :6Pa·s(20t2) 介质沸点:100一l16℃ 3 缓蚀剂效果实验 投用天数 3.1 实验原理 图 3 缓蚀剂投用后pH值变化 通过采用化学方法在冷凝

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