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56 天然气化工 2010年第 35卷
甲醇合成结蜡原因分析与应对措施
陈 程 ,王 征 ,汤红梅
(中国石油吐哈油田分公司甲醇厂 ,新疆 鄯善 838202)
摘要:分析了某 甲醇装置合成过程中引起结蜡的原因,并在此基础上提出了应对措施。
关键词 :甲醇合成 ;结蜡 ;锅炉给水 ;温度 ;应对措施
中围分类号:TQ05 文献标识码:B 文章编号:1001-9219(2010)06-56-02
本文 中24万 甲醇装置是在原 8万 甲醇 所降低 。合成的实际反应压力 比扩建前低 了约
装置基础上扩建而成。在扩建过程中,对原有 8万t/ 0.2MPa(如表 1所示)。
,
a合成装置没做改变,而是另增加了一套 16万 表 1 扩建前后装置合成系统压力对比 ‘
的合成装置 。原有的8万 妇 合成装置从建成投产 Table 1 Pressure comparison between synthesis stems
到扩建停产的几年时间运行均正常。 beforeandafterexpansion ,
然而,装置于 2006年9月扩建完成投运 ,原有 序号 l 2 3 4 5
的8万 合成在装置运行一段时间后 ,出现甲醇 扩建前压力 ,MPa 6.462 6.453 6.491 6I452 6.466
扩建后压力 ,MPa 6.201 6.205 6.198 6.i92 6.2’t3
分离器液位控制难度越来越大。液位控制阀开关幅
度越来越大,但调节效果越来越差,不得不通过现 气体空速在扩建前后的实际运行过程 中有较
场调节旁路阀开度来帮助调控,但不久又发现旁路 大变化,该装置的设计满负荷进气量 140000Nm3/h,
调节效果也越来越差。 扩建前基本在设计负荷的80%以上运行,而在扩建
2007年装置检修后调节 阀运行过程 中又出现 投产后,由于供气量的不足,正常运行时实际进气
了以前类似现象,分离器液位控制难度随装置运行 量为 90000Nm3/h左右 ,为设计量的64.28%。在开
时间的增加而加大 ,且闪蒸气排放不及 ,闪蒸槽超 工阶段进气量为 52000Nm3/h-53000NmVh,约为设
压。2008年装置检修期间对该合成装置进行检查发 计的37%(如表 2所示)。
现,液位调节阀和旁路阀基本被蜡封堵。 表 2 扩建后装置合成系统进气量
1 原因探讨 Table2Feedgasinflowofsynthesissystemafarext oll
为找出导致该装置结蜡 的原因,对装置扩建前
后可能导致结蜡副反应增加的因素及相关参数进
行 了比较 。 在该装置运行过程中,都是根据催化剂活性变
首先该装置所使用催化剂是 2004年 5月更换 化适时适度提高反应温度 ,因此在扩建前后该装置
的,到扩建停工仅用了 17个月 ,远低于以前使用的
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