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PX2型精梳机生产实践1996年引进意大利马佐里(Marzoli)公司PX2型精梳机6台,配套SR80型条并卷联合机1台。投产后生产CJ 14.6 tex针织用纱,成纱指标可达到乌斯特89公报25%水平。
1 主要工艺参数
1.1 SR80型条并卷联合机
并合数:24根
干定量:60.5 g/m
总牵伸倍数:1.513倍
输出线速度:100m/min
第二罗拉~第三罗拉间的隔距:5 mm
1.2 PX2型精梳机
并合数:8根
精梳条干定量:20.15 g/5 m
锡林速度:300钳次/min
毛刷速度:1040r/min
总牵伸倍数:96.16倍
给棉长度:5.23 mm
落棉率:17%~19%
牵伸分配:
棉卷罗拉~给棉罗拉:1.144倍
给棉罗拉~分离罗拉:6.157倍
第五罗拉~第四罗拉:1.26倍
第四罗拉~前压辊:9.183倍 各部位隔距:
下钳唇~第二分离罗拉:8.5㎜
上钳唇~锡林:0.4mm
顶梳一第二分离罗拉:4mm
第二罗拉~第三罗拉:4.5mm
顶梳刺人棉网深度:l mm
毛刷刺人锡林深度:2㎜
纺纱情况
纺部工艺流程是:清梳联合机(配DK760型梳棉机) →FA311型并条机→SR80型条并卷联合机→PX2型精梳机→FA311型并条机→A454E型粗纱机→FA506型细纱机→ESPERO-M型络筒机。其中FA506型细纱机配J463型软胶辊,兹介绍生产期间所纺的CJ 14.6 tex纱的情况。
2.1 配棉情况
配棉平均等级:1.8级
原棉主体长度:28.99mm
原棉品质长度:32.4mm
原棉细度:1.61 dtex
原棉单纤维强力:4.64 cN
成熟度:1.6
短绒率:11.2%
含杂率:2.12%
2.2精梳条质量
重量CV:1.28%
乌斯特条干CV:3.14%
短绒率:7.8%
落棉短绒率:72.7%
纤维伸直度:96.17%
棉结/杂质:22/28(粒/g)
2.3 成纱质量
乌斯特条干CV:13.59%
细节:5.3个/km
粗节:61个/km
棉结:82个/km
重量CV:1.4%
重量偏差:+0.38%
棉结:18粒/g
棉结杂质总数:26粒/g
单纱断裂强度:15.37cN/tex
单强CV:8.54%
3 存在问题及解决措施
3.1 SRS0型条并卷联合机加压与调整
SR80型条并卷联合机可通过微机调整条卷加压参数,实现了随条卷直径的变化,条卷加压逐渐增大。我公司条卷定长320 m,加压分24个阶段。随条卷直径增大,条卷加压在初始基础上以每段0.01 MPa递增,条卷初始加压应根据所用原棉状况,预并牵伸倍数、车间温湿度加以调整。原棉长度长、细度细,预并牵伸倍数大,条卷初始加压应降低,以避免在精梳机上退绕时造成粘卷现象。我厂多次试验在不同原棉长度、不同预并牵伸倍数情况下,采用不同加压可获得均匀、不粘连、成形好的小卷,具体加压见表1。
表1 不同原棉长度及牵伸倍数时的初始加压值
牵伸倍数/倍 加压/MPa 5.458
6.829
8.190 0.38
0.36
0.33 0.33
0.31
0.29 0.26 备 注 原棉长度
28.12 mm 原棉长度
28.86 mm 原棉长度
29.60 mm 3.2 精梳棉网破边、破洞的处理
在温度适宜的情况下,PX2型精梳机破边、破洞主要由以下原因引起:(1)分离胶辊、分离罗拉绕花后与棉网边接触后引起粘连。(2)给棉罗拉棘轮端齿间嵌花,引起给棉罗拉对棉卷握持力减少。(3)两根分离罗拉间的引棉杆倒置。(4)分离罗拉两端气动加压滑块上下不灵活,致使分离加压不足。(5)锡林或顶梳嵌花、缺针、弯针。(6)整台车风量过大或某一头吸棉风斗堵花。(7)精梳机锡林速度不适当。我厂有一台精梳机开275钳次/min时,会发生严重破洞,而开255钳次/min、开285钳次/min、甚至300钳次/min都不会发生破洞,所以,每次确定锡林速度时,一定要看所设定的速度是否适应所有的精梳机。
3.3 程控器的保护
我厂在最初开车的几周内,连续发生程控器PC损坏的现象。微机显示为第四头无条,无法开车,后查明是由于设备上的电感性器件通、断电时产生反向感应电压,该电压将PC上的传感器输入信号处理电路损坏。解决措施是在电感性器件上加阻容保护网,利用电容的存储效应将电感性器
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