工艺控制对双捻机断丝率的影响.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
双捻机生产钢丝绳过程中断丝原因分析 采用双捻机进行捻股生产,具有速度快、生产效率高、占用空间少、股子捻制质量好等特点,广泛应用于钢丝绳捻制生产;然而,双捻机生产对于制绳钢丝性能的稳定性要求极高。因此,制绳钢丝质量的稳定性,对钢丝绳的性能、双捻机捻制生产的效率,以及钢丝绳的综合成材率,都有着很大的影响。特别是对于生产车台需求多,钢丝绳的定尺长度要求较长,产量相对较低的细规格钢丝绳(钢丝绳直径1.5mm以下),其影响更为明显[1]。 制绳钢丝质量稳定性,直接影响到双捻机生产的效率。然而,制绳钢丝质量的稳定,取决于各个生产加工环节。因此,严格控制好制绳钢丝每个生产环节,确保双捻机生产正常进行,提高钢丝绳的生产效率和综合成材率[2,3]。 近期双捻机生产情况不稳定,双捻机断丝率出现较大的波动(如图1所示),明显低于标准值,严重影响钢丝绳的生产效率和综合成材率。因此,必须找到导致双捻机断丝率出现波动的原因,制定出合理的预防性措施,确保生产控制过程的稳定有效,才能满足双捻机捻制生产的顺利进行。 图1 1×3-0.30mm双捻机生产情况 1制绳钢丝生产环节 1.1热处理生产 钢丝的热处理,就是把钢丝加热到一定的温度,并保温一定的时问,然后用选定的为了 图2 0.15mm制绳丝断口形貌(SEM) 图3 0.15mm制绳丝断口形貌(SEM) 2.2氢脆过程分析 根据电化学原理,电镀溶液中,由于水分子的离解,或多或少地存在一定数量的氢离子。在钢丝电镀锌酸性环境中,在阴极析出锌原子的同时,溶液中电离出的氢离子,形成氢气的过程分为如下几步: H3O+离子从溶液中转移到阴极钢丝表面附近; H3O+离子在阴极上脱水还原,生成的氢原子吸附在钢丝表面,如下反应: H3O++e→H吸+H2O 两个吸附的氢原子结合成氢分子,如下反应: H吸+ H吸→H2 在阴极还原后,一部分形成氢气逸出,一部分以原子氢的形式渗入钢丝基体及镀锌层中;氢在金属内使晶格扭曲,产生很大的内应力,致使金属的机械性能大幅度降低,析氢不仅对镀层性能产生不利影响,如产生针孔、麻点、气泡等缺陷,而且会渗透至钢丝基体中,使钢丝基体和镀层的韧性大幅度降低,导致再加工所得的制绳钢丝,在进行双捻机捻制生产过程中,出现脆断[6,7]。氢脆现象是细规格制绳钢丝最严重的质量隐患之一,严重影响制绳钢丝的使用性能。 2.3 电镀锌溶液分析 通过对制绳钢丝生产工序进行分析,钢丝氢脆的生产环节发生在钢丝电镀锌过程。通过对电镀锌溶液的浓度、pH值等指标进行跟踪,发现电镀溶液的pH值出现异常波动,其变化范围明显超出了工艺规定要求(见表2),如图5所示。 图4 电镀锌溶液pH值变化曲线 电镀锌生产过程中,定时添加H2SO4溶液,补充电镀过程所消耗的H+离子。在每次添加过程中,由于高浓度的H2SO4直接倒入电镀池,造成在一段较长的时间内,电镀溶液的pH值急剧降低(即H+离子浓度增大)。在一定时间内,酸性越强,则钢丝电镀过程越容易发生氢脆现象[8,9]。 3改进措施 3.1电镀溶液滴定添加方案 为了消除因添加H2SO4溶液,造成电镀锌溶液pH值急剧降低,H+离子浓度增大,钢丝在强酸性环境下进行电镀锌发生氢脆,影响电镀锌钢丝质量。决定采用溶液滴定添加系统,自动添加H2SO4溶液,如图5所示。 图5 电镀锌硫酸滴定添加系统 3.2改进后效果 通过采用H2SO4滴定添加系统,实现了H2SO4添加溶液的均匀配置。配置好的溶液按照一定滴定速度,均匀地进行补充添加。这样就确保了,电镀锌溶液的pH值始终保持在2—3.5范围内,避免了pH值大幅度的波动,消除了因H2SO4溶液添加后,电镀锌溶液pH值急剧降低,H+离子浓度增大,导致氢脆现象的产生[10]。双捻机捻制生产过程中,断丝率得到明显降低和稳定,如图6所示。 图6 采用滴定添加系统后,1×3-0.30mm双捻机断丝情况 4 结语 综上所述,通过对制绳丝生产过程、双捻机断丝原因进行分析,确定了电镀锌钢丝氢脆现象是引起双捻机断丝率大幅度波动的主要原因;同时,改进电镀锌生产设备,设计并采用滴定添加系统,进行电镀锌H2SO4溶液的添加,精确控制电镀锌溶液的pH值,使其稳定的保持在工艺规定的范围内,减少氢脆现象的发生,确保电镀锌生产过程的稳定,为双捻机生产提供质量稳定的细规格制绳钢丝。 参考文献 [1] 杨程梁益龙黄忠渠钢丝绳中股在生产时“起泡”问题的分析 贵州工业大学学报:自然科学版黄忠渠 用双捻机生产普通钢丝绳探析韩铁继 对双捻机捻制过程的分析汤智慧张晓云陆峰蔡健平宇波

文档评论(0)

天马行空 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档