220kV变电站主变改造工程.pdfVIP

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2014年4月 第 l7卷 第 5期 贵州 电力技术 专题研讨 2014,Vol,17,No.5 GUIZHOU ELECTRIC POW ER TECHNOLOGY SpecialRepots 220kV变 电站主变改造工程 吴荣志 (广东省输变电工程公司,广东广州 510140) 摘 要:对主变的大修改造及缺陷处理,使变压器的顶层油温有明显的降低且事故率低,增加 了密封性能,使冷却系 统的连接管路实现了柔性连接消除了应力,减少了渗漏点,减少变压器的突发事故率,延长大修周期,降低噪音。 关键词:变压器;改造方案;经济技术;分析 文章编号:1008—083X(2014)05—0076—02 中图分类号:TM63 文献标志码:B 焊漏 。 1 主变大修前经济技术分析 (2)隔膜式储油柜本体设计缺陷,温升高时隔 膜动作不灵敏,油箱内密封处漏油;储油柜油位表已 1.1 220kV某变电站供电形势分析 坏,指针指示错误,形成假油位,容易造成错觉,存在 220kV某变 电站是当地城区枢纽变 电站,和另 着经济运行安全隐患。 外一 220kV变 电站一起承担全城全部 电力负荷 。 (3)原来的板式蝶阀长时间运行后,密封胶条 近几年城区大发展,工业用电增加,220kV变电站主 老化、起泡,不仅不能承受真空还存在渗漏油现象, 变长期投入运行。现当地变 电站有 220kV主变三 检修时不能完全关闭,留有一条间隙缝,关不住油。 台,容量如图1所示 。 (4)YF一180型冷却器的实际冷却容量为 (温 升)180KW,扬程 6m,油流量 80m3/h,风流量 370 m3/min,双 回路循环 ;泵采用 4极 电机、转数 1450r/ rain铁泵,在运行时产生金属粉末 ;冷却器采用钢翅 管结构,散热管排布很密,风机的风压又小,时间长 图 1 变电站容量分配图 钢翅片问会生锈结垢,与冷却器上、下集油室臂采用 从 2008年 4、5月份变电站担负当地城区负荷 胀压成型,且在集油室内焊有隔板,以形成多回路的 可知,当时全站3台主变有功最大约为P:337MW, 油循环路径,热油在冷却器本体形成热辐射,散热不 无功Q=120Mvar,由S=358MVA,当2号主变压 好。油泵的吸入端直接装在第一个油回路上,吐出 器退 出运行 时,本站实际最多可带 330MVA( 端通过装有流动继电器 的联管接至第二个 回路 ,油 358MV)的负荷运行 ,不考虑当地变电站每年负荷平 管路中90。直角弯多,而油泵的扬程又高,造成阻力 均按 25%的增长,就是 2009年的5月最高负荷水 大,循环油流量小,且冷却效果差,运行噪音高 (83. 平出现,变 电站已经不能满足”n一1”的要求。由此 3分贝)、油温高,在夏季运行时顶层温度严重超标, 可见,三台主变中任有一台有故障都不能保证变 电 损耗大,时间久冷却管胀压处有渗漏现象,密封面又 站正常供 电。 多(6台冷却器共有 72个密封面),安全隐患多。 1.2 220kV变 电站 2号主变修前经济技术分析 (5)在现在使用于冷却系统的电气控制回

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