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20万t/a硫铁矿制酸系统沸腾焙烧炉的改造设计
杨洪忠12,3,杜修埔1,2,徐学佳1
1.招远市招金贵合科技有限公司,山东招远 265406;2.中国科学院大学,北京 100190摘要:详细介绍了20t/a硫铁矿制酸系统沸腾焙烧炉的改造设计,重点阐述排渣口、沸腾、布风系统、下料方式等的改造情况。沸腾层温度波动大、渣残硫高、操作环境恶劣等问题。关键词:硫酸;沸腾炉;改造Reconstruction Design of Fluidized Bed Roaster of 200 kt/a Acid Making System from Pyrite
YANG Hong-zhong1,2,3, DU Xiu-pu1,2,3, XU Xue-jia1
(1. Zhaoyuan City Zhaojinguihe Science and Technology Ltd, Zhaoyuan 265406, Shandong, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
3. Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)
Abstract: Reconstruction design of fluidized bed roaster of 200 kt/a acid making system from pyrite was introduced. The transformations of slag discharge hole, fluidized bed areas, air distribution system, and feeding method were elaborated. The results show that a series problems are addressed after reconstruction including big fluctuation of fluidized bed’s temperature and pressure of furnace bottom, high sulfur content in slag, and severe operating environment.
Key words: sulfuric acid; fluidization furnace; reconstruction
1 背景
招远市招金贵合科技有限公司20t/a硫铁矿制酸系统于2009年建成,原料为黄金冶炼过程产生的氰化尾渣,该原料性质比较复杂,粒度-占94.80%,含,化学组成:Fe 23.00、S 24.00、Cu 0.36、Pb 0.20、Zn 0.65、CN- 0.08、TiO2 0.37、SiO2 42.45、Al2O3 0.32、CaO 1.60、MgO 0.83、K2O 0.60、Na2O 0.40、As 0.01。
沸腾炉设计沸腾层面积为56.75 m2,焙烧强度(35%S)10.168 t/m2·d),在试生产过程中,由于沸腾炉与原料性质不匹配,导致屡次开车不成功。后来在设计院的帮助下,将沸腾炉内又砌上一圈炉墙,使沸腾面积缩为45 m2,焙烧强度(35%S)增加12.824 t/(m2·d)。
焙烧强度增加后,尽管沸腾炉勉强能够运行,但仍然存在以下问题:焙烧后的渣残硫高达1%,远高于行业要求的0.5%;炉底压力极不稳定,波动范围高达5Pa;沸腾炉进料口处经常显正压往外倒烟、冒尘,操作环境极其恶劣;沸腾层温度波动大。
我们通过分析计算,认为造成以上问题的原因主要有个:沸腾炉本身设计;原料性质粒度太细、硫含量不稳定以及杂质含量过高。改造情况
1 沸腾炉后室排渣口改造原沸腾炉的后室排渣口为固定式,高度1 100 mm。在实际运行中,因排渣口低,炉底压力只有11Pa,造成沸腾炉内沸腾层过低,热容太小,入炉矿在沸腾炉内停留时间过短,烧不透,渣残硫高。遇上料量变化大或者原料增大都会导致炉内的热平衡失调,从而导致炉温、炉底压力的急剧变化,如果此时得不到有效的调节将直接导致灭炉事故的发生。作者:杨洪忠硕士研究生因为排渣口高度不合理,沸腾炉后室经常有排不出渣的现象,此时只能从炉底往外放,造成了严重的环境污染和安全隐患。
针对这一情况,我们通过计算,最终确定后室排渣口的高度,并将原来的固定式排渣口改造为活动式排渣口图1。
图1 改造排渣口简图
Fig1 Diagram of slag discharge hole after reconstruction
这样
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