QC案例:缩短产品检验时间.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
QC案例:缩短产品检验时间.pdf

方 法 应 用 中小企业园地 编者按:提高效率,缩短工时是生产线上的永恒话题,也是制造业企业都会 遇到的最基本的问题 ,多年来各行各业结合实际提出了各种解决办法。上海富士 施乐在2009年上海市Qc,J、组活动擂台赛上获得一等奖的 “降低KOHAKU产品检验时 间”项 目,结合 了精益生产的理念,运用Qc活动的方法成功地减少了产品检验时 间,就是一则很有借鉴价值的案例。让我们一起看看他们为了把每台机器的检验 时间减少6-7分钟,都做 了哪些工作吧! QC案IllI:缩短产品檐验时闻 边 勰 上海富士施乐i~JKOHAKU机型在中档数码复印机领域 55%,所以小组将减少工时的Qc活动重点放在这两个岗 很有竞争力,产量大、销量大,提高这条生产线的效率 位进行。 对企业很有意义,2007年公司制造部就希望降低该机型 接下来,他们开始对这两个岗位分析。发现这两个 的检验时间,但 目标未实现。2008年 他们决定成立小 岗位包含手动作业、自动作业、移动作业三种作业方式。 组,用QC活动来实现这个 目标——检验时间从40.42分 / 对动作细分, “lOT调整”岗位共细分出48步动作. “整 台,下降到3436分 /台,下降15%。 机检测”岗位共细分出37步动作。把这些动作绘制成甘 。l1. 薯。 特图.清晰地反映出活动顺序和持续时间。 细分动作找 “浪费” 然后就要分析这些动作的合理性。小组拍摄视频 , 目标可行么7 然后反复分析动作。举个简单例子 ,比如 “整机检测 日本企业一向有 精“益”的传统,产品检验这一程 前的准备工作 .小组分出了10个动作,移动机器、机器 序有既定作业时间、也有作业标准书,工时还要下降 定位、接电源线……非常细致 ,然后就发现有些动作有 15%,其实是相当有挑战性的。小组认为.靠删减检验 点复杂.有些动作可以去除——这说明这里有改进空间! 项 目达到降低检验时间,产品的质量没有保证,不可行, 对于复杂的作业流程 ,小组又根据甘特图.绘制 看来只有在作业现场找找哪些是 “浪费 。 了网络图,找到关键线路.也就是工期最长的一条线路。 小组首先分析整个检验过程涉及的岗位 ,整个产品 经过分析,小组发现了其中的缺点:一是作业流向单一 ; 检验过程设有7个岗位。他们画出排列图,发现其中 lOT 二是没有充分利用时间差;如果对作业流程统筹协调,合 调整” “整机检测”两个岗位的工时占到所有工时的 理利用时间,就可以进一步挖掘潜力.提高作业效率。 埔 stm QUALInIii『I ,oi17 。 u u 综合以上两点,经过初步估算,小组认为 “目标可 员工都处于等待状态。小组成员经过统计,分析 认为 行”

文档评论(0)

cvde43ds5f3f4 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档