降低丙烯腈装置能耗的措旋.pdfVIP

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降低丙烯腈装置能耗的措旋.pdf

第33卷第 2期 五 工 Vo1.33Na2 2010年 2月 Feb. 2010 降低丙烯腈装置能耗的措施 徐 峰 (大庆石化公司化111-厂,黑龙江 大庆 163714) [摘 要】分析丙烯腈装置能耗高的原因。结合生产实际情况,对丙烯腈装置五大机组的运行工况进行科学、合理调整,挖掘 机组 自身的潜能,降低 电、循环水、4.0MPa蒸汽等公用工程的消耗,降低了装置的能耗,每年节约成本 500多万元,经过应用证 明效果 良好。 [关键词]装置能耗高;合理调整;优化;降低 [中图分类号]TQ051 [文献标识码]B [文章编号]1003-5095(2010)02-0047-02 化工二厂丙烯腈装置是 1984年从英 国BP公司 分气体放空。通过计算该压缩机 出口流量可以达到 引进的工艺生产技术,1989年 9月建成投产,采用丙 68731kg/h,对于改扩建后装置8万 t/a的负荷空 烯、氨、空气 3种原料氧化反应得到工业用丙烯腈,生 气量要求在67500kg/h左右。计算结果表明单台压 产能力5万 t/a。为提高企业的竞争力,经过两次技 缩机C-lOl在理论上能够满足工艺生产的需要伽(以 术改造,扩大到8万 t/a。装置开车运行平稳后使装 上数据的相关计算见设计开发报告相关 内容)。 置年生产丙烯腈能力由5万 t扩现,能耗和成本高出 1.2 空压机C-101A的设计额定流量为16500kg/h, 改造前很多,不利于行业的发展和竞争。 实际流量在 13000kg/h,并有部分气体放空。处于 1 丙烯腈装置降耗高的原因及改进措施 低负荷运行 ,浪费大量的电能,从数据上分析,C-101A 丙烯腈装置在2003年 10月改造完成施工,并一 的流量可以由C一101进行补充,可 以将C-lOlA停下 次开车成功。装置运行平稳以后发现能耗和成本高出 来备用。 改造前很多,经过分析,是耗电量增加较多,其次是循 1.3 冰机 C-401A/B,两 台机组额定制冷量为 环水的消耗也有增加。原因是改造时增加的空压机组 1.63×i0 kJ/h,新增冰机 C-401C额定制冷量 C-IOIA和制冷机组C一401C为电机驱动合计消耗 4.6×i0。kJ/h,当时是设计考虑原有两 台冰机的制 电功率在 1300kW/h以上,消耗循环水在 400t/h 冷量不足,但是装置开车平稳后,装置实际需要冷量 以上。以上两相造成每吨丙烯腈增加成本 50多元,全 与设计核算值要有所变化,重新计算装置实际用冷 年 400多万元。针对装置能耗高的原因,采取挖掘机 量,见表 1。 组自身潜能为主,科学、合理调整机组运行参数,找到 表 1 最佳工况点,优化能量使用 。 1.1 空压机C-IO1出口压力偏高,该机组设计出口 压力为0.23MPa,实际运行时压力0.22,,0.23MPa 之间,根据精确计算,认为压缩机出口压力只要达到 0.13MPa就完全能够保证工艺生产。对于离心式空 压机来说,压缩机的有效功率用于提高压缩气体的压 力和流量,在总的消耗功率不变的情况下,降低压缩 气体的压力可以提高压缩气体的流量。从而可以将用 于提高空压机出口压力的那一部分有用功率转化到 从表 1计算结果可以看出,装置实际需要冷量大 提高压缩机出口流量上来。空压机C-IOI出口设计流 约 1.72×107kJ/h(以上数据为 l2月份数据,在夏季 量是55700kg/h,实际流量为53500kg/h

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