台达伺服横切机控制设计方案.pdfVIP

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玻璃高精度切割机的运动控制设计 中达电通股份有限公司 陈金长 邮箱 摘要:对玻璃横向切割的工艺流程和机械原理做了简介,为了满足玻璃横向切割精度高,速 度和位置跟踪响应快的要求,应用了台达20PM 专业运动主机和A2 系列智能伺服,通过速 率1Mbps 的CANOPEN 网络进行数据交换,以达到控制目的,本文对运动控制系统架构和 原理做了详细介绍。 关键词:专业运动控制 电子凸轮 CANOPEN 网络 引言 在玻璃行业高精度随动横切机是成品工段的核心设备,决定着玻璃生产的成 品率以及合格率。现有国内高端玻璃生产线基本上都选用德国格林策巴赫 和意大利保泰罗等国外品牌的横切机,与国内设备相比较其运动控制系统都是选 用专业运动控制主机和高端伺服,其计算处理能力快、精度高、随动跟踪更实时, 基本都支持其他品牌的在线检测系统接口,实现在线优化切割以及双刀同动功 能,但设备价格高、易用性差,且售后不方便,配件价格高昂且供货周期厂。而 国内品牌大多采用非专业运动控制配置,PLC 语言命令执行周期长、控制精度低、 随动性差,且基本上都只能完成单刀控制。为了提高设备性价比,又能达到进口 品牌的控制精度,这次考虑采用全套台达专业运动控制系统进行设计来完成控制 要求。 系统工艺流程和技术要求 玻璃切割工艺流程 玻璃生产线的原料经过熔化、成型、退火三套热工工序,形成一条不间断 且宽度和厚度一定的整段玻璃带进入成品工段辊道,完成切裁、横向掰断、掰边、 包装几套工序,成为成品玻璃。玻璃切割工艺流程如图1 所示: 图1 玻璃切割工艺流程 整条玻璃带从退火窑出来后,进入切裁区辊道,该辊道由同步电机或伺服电机传 动,在玻璃厚度和规格一定的情况下转速理论上是恒定的(但当出现辊道传动皮 带拉长,机械连接间隙等原因实际玻璃带线速度是有波动的),横切机与玻璃带 中心线垂直方向成 7º角横跨安装于辊道上方,控制系统的测速光电编码器安装 在横切机上游的玻璃带上,随玻璃带的移动而被动旋转,用于测量玻璃带速度及 位移量。当切割系统启动后,切刀按设定的切割长度L1 循环的在玻璃带上切割 出刀线(图1 中的虚线所示),将玻璃分成等长得方块,并且计算跟踪刀线的位 移,当刀线到达横向掰断辊时,掰断气缸动作将该辊道抬起,同时将玻璃掰断, 掰断后的为一片半成品玻璃,这样一片玻璃的横切工序就完成了,并按以上流程 循环动作。 横切机结构原理 如图2 所示,一个横切机的机架上设计了上、下游两套切刀系统,机械结构 上彼此完全相同,相互独立。以上游切刀为例介绍一下其动作原理:图中的切刀 本体与同步皮带相连接,同时固定在上、下两付直线导轨上,能自由行走,安装 于机架上的伺服电机直接驱动主、付同步轮和同步皮带做正、反转运动,同时切 图2 机械结构图 刀本体随同步带在玻璃带的横向作来回直线运动,图示切割运行方向时,切刀本 体由气缸驱动下落刀玻璃表面,回刀方向运行时切刀上升离开玻璃表面50mm, 切割距离由实际生产玻璃板宽度来设定,一套横切系统的主梁上安装上、下游两 套切刀系统,正常使用时相对独立,当其中一套出现故障或需切板长小于单刀最 小切割板长时,就需要双刀配合运行。 技术精度要求 切割板长重复精度L1 ±1mm 最高切割速度 800mm/s 对角线误差L2 (垂直度) ±1.5mm 最大切割行程 4200mm 最小切割板长 800mm 电气控制系统设计 控制系统硬件配置及架构 根据系统工艺流程的技术及精度要求和机械工艺特点,在PLC 的选型上没有 选用一般普通内置脉冲功能的小型PLC,这种PLC 即使利用中断方式控制,因为 受扫描周期的影响, CPU 处理时间较长控制出现滞后产生误差。此次选用的 台 达DVP-20PM00D 是一款专用运动控制型PLC,采用高速双CPU 结构形式,利用独 立CPU 处理运动控制算法,可以很好地实现各种运动轨迹控制、高速抓取及比较 输出控制,直线/圆弧插补控制等;伺服驱动采用台达ASDA-A2 系列3.5KW 智能 驱动器和电机,具备电子凸轮 E-CAM 和 CAPTRUE/COMPARE 运动控制功能;人机 界面选用台达DOP1

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