Φ950轧机压下传动装置离合器问题分析与改造.pdfVIP

Φ950轧机压下传动装置离合器问题分析与改造.pdf

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Φ950轧机压下传动装置离合器问题分析与改造.pdf

解决方案 工艺,工隳 /壤具,诌断,趋潮,维略,改造 霸露西瑟互叠 69so轧机压下传动装置离合器问题分析与改造 肖正娟 (四JII鸿舰重型机械制造有限责任公司,四川 攀枝花 617063) 0 引 言 ~b950可逆式轧机是轨梁厂轧制钒钛重轨的重要设备, 其压下装置用于调整轧辊在机架中的相对位置,以保证要 求的压下量,从而获得需要的辊缝和给定的压下量。在轧制 过程中,由于现有电磁离合器故障率较高,容易连接失效, 严重制约了正常生产,从而影响了钒钛重轨的质量。 1 改造前现状及存在的问题 改造前.~b950轧机压下传动装置电机功率为250kW, 额定转速 l488r/min,实际使用转速约为 350r/min;钒钛 主要表现为 : 重轨轧制现场环境温度较高且粉尘大、振动大,工况恶劣。 1)离合器主动部分与从动部分轴之间的同轴度要求 轧机为 24h’r作制,动作频繁。由于设备老化,现两台减速 高,而现场实际安装在一侧带鼓形齿式联轴器的连接轴 机蜗杆轴中心线存在偏差约2mm,且无法调整。 上,由于轴向无法固定,存在浮动 ,造成连接轴旋转时甩 改造前的离合器装置如图 1所示,它由连接轴 l和 动较大,离合器存在轴向窜动,容易连接失效,无法适应 电磁离合器2组成。电磁离合器2靠线圈的通断电来控 实际工作状况。 制其 自身的合离,从而带动连接轴 l的旋转和停止。由于 2)离合器的轴向窜动,致使主动部分与从动部分在 电磁离合器许用转矩较低 ,安装时要求两台压下电机 同 长期重力作用下严重变形,造成离合器在需打开时,出现 轴度及端面平行度很高,安装找正非常困难,且轧制现场 打开不到位甚至打不开的故障。 粉尘较大,容易粘连在离合器内部,导致离合器摩擦扭力 3)原电磁离合器断电后,离合部件存在剩磁 ,无法在 大为降低,离合器的灵敏度变差,其寿命较短,故障率高, 短时间内再次 作,不能满足轧机频繁操作的 【况条件。 匀化,并进行相应热处理去除应力。 检测等工艺手段进行配合。 在法拉利机床加工时,为了防止囚粗铣后叶片变型 3 结 语 过大而引起精加T报废,在此序创造性地加入了应用对 工艺改进后有下列特点:以毛坯三顶针定位,首先机 刀仪做的一种检测程序,通过检测程序的控制,当在五轴 加汽道,再将汽道基准转换到三顶针。以三顶针为基准浇 加T的叶片余量均匀时,则调用正常的加_T程序来加工。 注方箱,加工叶根,再以叶根为基准,精加T叶冠装配面 若正常检测余量不均匀时,则调用相应的转角程序将叶 及拉筋。由于优先加工汽道,毛坯有缺陷时,叶根部位不 片完全加 r:出来 见图3。 受影响,可 以铣 出,不造成报废 ;汽道铣出变形时,进行矫 3)叫.根加 叶根加工时,仍采用浇方箱定位的传统 形后热处理简单;叶片单只变形量控制效果好,组装后效 模式,这种方式 目前应用效果较好。 果好 ,不超差。当然因为改进后要进行几次基准转换 ,需 4)装配面JJH1。大叶片工艺性好坏,不仅仅体现在单 要严格控制几次转换基准重合,避免基准变化导致的加 只叶片的尺寸精度上,更多体现在装配精度及一致性上。 工超差。 在叶根加 I完成后,以叶根为基准,将装配面加工出来, 经实际验证,改进后的_T艺能够更好地保证叶片的 使其基准统一,装配一致性好。 加工及装配效果,方案合理可行。 (编辑昊 天) 5)完T成品检查。此级动叶片在精加工完成后,仍存 在一定量的后续变型。在装配前,需要进行成品的检查, 作者简介:孙成慧(1978一),男,助理工程师,从事汽轮机制造相关工作 以进一步将变形量消除。完_丁检查时,

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