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汇 报 提 纲 在油田开发中后期,有三种类型的油井需要低冲次(4.0次/分)生产: ☆一类油井供液不足而导致泵效降低,甚至空抽现象的油井 ☆☆二类是需控制采液强度的出砂油井 ☆☆☆三类是有杆、管偏磨现象的油井 据2001年统计:临盘采油厂泵效低于30%的井有460口,较2000年上升81口,低产液油井日益增多,平均机采系统效率在10%以下,无功耗电比例大。有杆、管偏磨现象的油井442口,占开井数的三分之一。 在胜利石油管理局万余口油井中,需低冲次生产的油井也有几千口。 2、国内低冲次技术发展水平、现状 ?(3)采油齿轮换档调速器,成本高、故障率高。 ?(4)采用变频调速技术,成本高。 ?(5)空抽智能控制器,根据油井出油情况,模拟井下供液,智能开关井,但由于特殊的周边环境与较高的成本投入(2.0万元/台以上),难以得到全面推广。 (1)空抽智能控制器 这是在美国各大油田普遍使用的低产量井机采技术,它根据油井出油情况,模拟井下供液,智能开关井。价格在3万元以上。 它应满足:冲次在0.5~4.0次间、价格低、维修运行费用低、管理方便、节能效果好等条件。 二、抽油机节能减速器的技术研究 1、技术思路 2、理论计算 3、使用条件 1、技术思路 在抽油机的电机和变速箱之间增加一套辅助节能减速装置,该减速器由一个轴承支座和两个大小不同的皮带轮组成,两个皮带轮通过轴和轴承固定在轴承支座上,轴承支座通过底座螺栓固定在抽油机底座上,大皮带轮通过皮带与电机相连接,实现初级减速;小皮带轮与抽油机减速箱皮带轮通过皮带相连接,实现工作减速。通过增大传动比,降低减速箱输入轴转速,使抽油机在电机功率降低的情况下,满足悬点负荷要求。 2、工作原理 (1)传动分析 电机 Ⅱ级皮带轮 Ⅲ级皮带轮与Ⅱ级皮带轮同步旋转,将动力通过抽油机传动皮带传递给抽油机大皮带轮,实现抽油机减速箱的正常工作。 2、校核内容 (1)冲次为1次/分时的校核计算 A皮带B皮带轮C键 D轴 E轴承 (2)冲次为3.5次/分时的校核计算 A皮带B皮带轮C键 D轴 E轴承 三、现场安装调试要求 安装电机与调整减速器,检测减速器皮带和抽油机皮带安装位置和预紧,保证电机轴、减速器轴、变速箱输轴三轴平行,与两条皮带方向垂直。 1、新机运转150小时后,紧固全机各部螺栓,此后,每运转500小时调整紧固全机各部螺栓。2、每运转1000小时,由支座黄油嘴处对轴承补充加注锂基润滑脂。3、运转5000小时后,调整轴承间隙,并更换润滑脂。 1、泵效低于30%的供液不足井2、地层胶结疏松需用4.0次以下冲次控制采液强度的出砂井3、稠油造成光杆下行滞后,需用4.0次以下的井4、杆管偏磨严重的油井5、有效举升功率在12kw.h以下的油井。 五、适用条件 六、现场使用过程中的三项改进 一是对轴承座结构与润滑油的改进 角铁焊接支架 铸造支架 机油润滑 润滑脂润滑 锂基润滑脂 润滑状况改善,运转可靠性大大增强。 二是对轴承型号的改进 309普通球轴承 42309滚柱轴承 轴承承载能力差,使用寿命短 承载能力显著增强,使用寿命延长。 三是对传动皮带的改进 B型普通带 窄V型联组皮带 烧皮带的现象,皮带松紧度不一致,传动效率低,寿命较短的不足 传动效率提高,避免了皮带张紧程度不一引起的打滑和烧皮带现象。 六、现场使用过程中的三项改进 三、使用效果分析 在临盘采油厂与大明集团济北公司共计推广应用共320台,使用中节能减速器运转可靠,无故障运行时间最长已达5000小时。平均单井有功电量日节电70.3kw.h,平均机采系统效率提高8.9%。 1、整体 效 果 320口井均是在以“充分利用原机型,确保产量”的原则下实施的。 一是由节能减速器替代调速电机井98台 二是在泵效低于30%的油井上的使用194台 三是地层出砂井、油稠井光杆下行滞后的油井上使用20台 四是由于杆管偏磨导致油井检泵周期短的油井,共计8台。 2、分类使用 三、使用效果分析 统 计 1、用于替代调速电机效果对比(冲次不变) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 前 后 日耗电 0 5 10 15 20 25 30 前 后 电机 0 2 4 6 8 10 12 14 16 前 后 电流(上/下) 2、用于替代调速电机效果对比(改变冲次) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 前 后 冲次 0 5 10 15 20 25 30 前 后 电机 0 20 40 60 80 100 120 140 160 前 后 前 后 前 后 前 后 电机 泵效% 电流(上/下
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