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莱钢科技 第4期(总第 136期)
带式还原电炉温度控制系统的应用研究
段智勇 李云明 李 明 隋 云
(粉末冶金有限公司 )
摘 要:对带式还原电炉温度控制系统进行了深入研究分析,通过对控温系统进行改进,还原电炉温度
控制系统故障率大幅降低,控温精度显著提高。
关键词:带式还原电炉 温度控制 铁粉
O 前言 控温精度仅能达到±5℃。
铁粉精还原退火是铁粉生产过程中的关键工
序,经过该工序,铁粉的碳、氧、硫含量进一步降低,
铁含量相对提高,同时前道工序产生的铁粉加工硬
化得到消除,直接决定着铁粉最终化学成分、物理与
工艺性能,该工序关键设备为带式还原电炉。带式
还原电炉是将铁粉均布在连续运行的不锈钢带上在
一 定工艺温度下进行还原,还原过程的关键工艺参
数是温度,所以温度控制系统是带式还原电炉的关
键部分,主要实现炉内温度达到工艺温度、超温报警
的功能。
1 早期温控系统存在的问题 图1 改造前的温控系统及电气原理
粉末冶金公司现有八台带式还原炉,其中2002 2 温控系统的改进
年之前安装的三台德国进 口还原炉采用以接触器通
鉴于以上情况,公司在 2004年新上还原炉前,
断控制为主的单回路温度反馈控制系统,温控系统
在还原炉温控系统方面,公司相关人员积极了解先
及 电气原理见图l。
进的加热元件及控温系统电器元件,多次与还原炉
此种控制系统由控温仪根据热电偶反馈信号直
制造厂家进行交流,最终将还原炉控温系统方案进
接控制接触器通断来控制加热炉丝通电时间,以保
行改进,采用以周波控制器、固态继电器控制为主的
证工艺温度。此种控温系统虽然电器元件少,结构
单回路温度反馈控制系统。
直观、简洁,但是也暴露出一些问题:一是控温系统
自2004年以来 ,公司投产使用的五台国产还原
对炉丝功率要求严格,若炉丝功率超过设计功率较
炉均采用以周波控制器、固态继电器控制为主的单
多,容易造成经常性打保险以及接触器发热,若炉丝
回路温度反馈控制系统,改造后温控系统及电气原
功率小于设计功率较多,则容易造成炉丝通电时间
理见 图2。
长但达不到工艺温度的情况;二是由于控温仪直接
改进后的控制系统由控温仪根据热电偶反馈信
控制接触器通断,接触器动作相当频繁,故障率高;
号向固态继电器和周波控制器发出信号,固态继电
三是由于温控仪直接控制接触器通断,电流波动大,
器主要功能是根据炉温情况实现无接触通断来控制
主电源通断,周波控制器主要功能是在控温仪发出
作者简介:段智勇(1978一),男,2001年毕业于山东工程学院设备工
加热信号时间内,通过输出量参数控制电流通断周
程及管理专业。现为粉末冶金有限公司铁粉车间副主任,工程师,主
要从事设备
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