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化系统设备使用中发现的问题与改进.pdf
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高炉环保型煤气净化系统设备使用中发现的问题与改进
吴俊国(天津钢铁有限公司设备处,天津300301)
[摘要】天津钢铁有限公司从国外引进的环保型煤气净化设备,其旋风除尘器在使用过程中出现了耐磨衬砖脱落和环缝
洗涤塔出现了积泥堵塞、导向杆弯曲断裂等问题。通过分析得出,造成上述故障的主要原因是旋风除尘器耐磨衬砖固定方式不
合适;水喷嘴结构和安装形式不合理造成的。针对问题制定并实施了改进方案,改进后消除了故障,保证了高炉的生产,收到了
较好效果。
关键词高炉 除尘器环缝洗涤塔耐磨衬砖脱落积泥堵塞改进
1概述 国外提供的图纸,由国内制造。特别是旋风除尘器耐
煤气净化系统是高炉系统的关键设备,它的安全 磨衬砖的镶粘,图纸没有明确耐磨衬砖的材质和镶粘
000
运行,直接决定高炉的生产运行【l】。2003年天钢2 方法,公司根据Pw公司提供的技术参数,选用碳化硅
ms高炉引进了卢森堡PaulWunh(简称PW)公司设计结合氮化硅烧成。因耐火衬砖与钢的热膨胀系数不一
的新一代煤气净化设备,最关键的设备是轴流旋风除 样闭,镶粘方法采用燕尾铁焊在筒壁上,用燕尾槽镶嵌
尘器。2005年3200m,高炉再次引进成套PW环保型 衬板,耐磨衬砖背部填充泥浆,底层加托铁。由于对耐
煤气净化设备。 磨砖镶嵌工艺认识不够,2000m,高炉和3200m,高
Pw环保型煤气净化设备的优点,从设计上旋风 炉的旋风除尘器投入使用不久,相继出现脱落现象。
除尘器与其它除尘器相比具有体积小、重量轻、占地 尤其是3200m3高炉旋风除尘器掉砖更加严重,掉砖
少、投资省、除尘效率高(旋风除尘器除尘效率为80% 部位主要在导流板处内筒外壁衬砖和底部小锥体部
~85%,其它除尘器的除尘效率为60%。75%)等优点。位衬砖。掉砖后对设备和生产的影响如下:
环缝洗涤塔比其它洗涤塔占地少、建筑高度高、投资 (1)掉砖初期,衬砖间断性在旋风除尘器两个上积
大(因主要设备全是进口件)、节能、清洗效果好:环缝 灰罐与两个下卸灰罐的卸灰阀处堆积,造成堵塞不能
式清洗设计煤气含尘量小于(或等于)5 卸灰。每当出现这一现象,高炉就要休风停产6至12
m咖,,其它
洗涤塔设计煤气含尘量小于(或等于)10 小时,进行人工清灰;
m咖,。Pw
环保型煤气净化设备在两座高炉相继投产后,都出现 (2)当掉砖面积扩大,长时间得不到修复,钢结构在
了旋风除尘器耐磨衬砖脱落导致旋风除尘器卸灰受 风速20n鹏灰尘的冲刷下,有可能导致导流板处内筒
阻及环缝洗涤塔内积泥太多,将排水管堵死、导向杆 泄露,底部锥体掉下,影响除尘效果和高炉煤气质量。
断裂等造成环缝洗涤塔不能正常工作的现象。 解决恢复设备时间长,投资大。
2 PW环保型煤气净化设备使用中出现的问题与改 2.1.2原因分析
进 000
旋风式除尘器结构见图1。从2 m3高炉和3
PW环保型煤气净化设备在两座高炉相继投产 200m,高炉旋风除尘器掉砖现象来看,受气流冲刷最
后,都相同程度出现了一些问题,影响了系统的正常 严重的外筒壁内部衬砖保留完好,衬砖完整,磨损很
运行。经过反复调研分析,确定了改进方案,对其进行 小。导流板处内筒外壁衬砖和底部小锥体部位衬砖虽
了改进。 然掉下,但衬砖完整,磨损很小。以上可以说明,选用
2.1
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