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塞棒控制系统改进实践
张俊虎李剑华何顺民党海龙孙力肖元生
(河北钢铁集团承钢公司)
摘要:承钢炼铡100吨系统5}f连铸机寒棒控制系统已运行3年多,对5{}机采棒包生产这3年水的情况进行
分析,发现框使用过程中水U易堵塞、后期关不J:水LJ等主要问题,通过改进采棒自动控流技术、研杆操作、
配水模型等措施,提i岛塞棒包连浇炉数,达到高效率、高质量、低消耗的目标。
关键词:塞棒包;T艺改进;含铝钢;铸坯质量
1 概述
从2008年以来5I}机一直致力于品种钢的生产,到2010年品种钢比例达到了60%,但是普通
快换件巾问包和塞棒配合快换水u中问包的使用,已经彳i能满足日筛增K的品种钢质最的要求,在
浇注含针=_:钢的过程中,多次出现冈水u絮流导致水Lj堵塞浇注巾断。冈水u絮流拉速偏低,铸坯质
晕也得4i到保证。
所以参考外J+生产品种钢经验,5抖连铸机进行了巾问包整体水u配合塞棒自动控流技术研究,
通过扩大水U内径,塞棒吹氪,伺服电动缸自动控流稳定拉速,改进配水模型减小比水罱等技术,
使高钒钢的生产取得了很大的进腱,并稳定了品种钢的质昂。
2 5撑机塞棒包设备工艺现状
主要T艺参数见表1
参数名称 举位 5#连铸机
年产景 。h魂|≮ 120
机犁 | 企弧犁
铸机流数 流 8机8流
弧形?F径 M m2/a17/R32(渐进矫直)
流间距 mm 1300(4流和5流1500)
2
铸坯断面 mm 165×165、180×180、200×200
结晶器铜管长度 mm 1000
结晶器铜管锥度 %/m 0.6~1.0
振动频率 次/min 30~220
振幅 mm 0~±6
.I:作拉速 m/mln 1.7~2.5
二次冷却方式 气——水雾化冷却
3生产中主要存在的问题
承钢5#连铸机生产高附加值钢种,许多钢种都要求钢水巾有一定的缶u含最,以提高钢材的颦
性和冷锻性能,承钢在冶炼含针_{钢时,在his含每≥O.01%时,连铸出现水u絮流浇注困难现象,
往往造成连铸拉速降低,摘侵入式水Lj,以致浇注ffl断,连铸停浇现象。主要存在以下几方面问题:
(1)快换件中问包水u内径偏小,现在使用中16.5mm和中17mm水u,且拉速波动较大。
(2)使用快换件巾包,水u赢径22ram,-b能满足冶炼含钳钢的要求。并且后期塞棒易出现
彳i好控流现象。
(3)开浇后换滑块及调整塞棒时问较艮,铸坯质最难以保证。
4问题的分析与解决
通过对絮流水Lj及结瘤冷钢进行实验分析,得出以下几点结论:
1)水口内肇粘结物为以A1:0。为主,并含有少量的CaO、SiO:和MnO氧化物的复合夹杂物。
2)钢中含有较多的弥散分布的夹杂物,组成为A1:O夹杂或富含Al:0。的CaO、Si晚、MnO、
TiO?复合夹杂物。这些夹杂物在浇注温度卜.为嘲态,在锆质水口内壁不断粘结积累,最后造成
水口结瘤。
3)夹杂物为弥散不规则外形,颗粒尺寸较小,说明这些夹杂物很可能来源丁没有上浮的
铝脱氧产物。在氧化性较高的钢水中,Si、Mn脱氧或二次氧化产物以A1:O:;为核心,形成复合
夹杂物。
4)钙处理并朱能将A1203变成液态的钒酸钙上浮去除,说明处理效果不佳
为解决以上问题,一是通过优化LF炉钙处理操作T艺,减少钢水巾销脱氧产物形成的复合夹
杂物,使得A1203变成液态的钒酸钙上浮。:是改造巾问包
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