本钢6号高炉空料线停炉操作实践.pdfVIP

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2010年全国炼铁技术交流会论文集 本钢6号高炉空料线停炉操作实践 丁洪海 (本钢板材股份有限公司炼铁厂,辽宁本溪l17021) 摘要 本钢6#(2850m3)高炉于2008年11月2日采用回收煤气、炉顶打水降温空料线将料面降到风口中 心线以下,并成功利用软探尺、炉顶和除尘器煤气曲线c02相结合准确判断料线深度和料面位置,整个过程 实现了安全、顺利、快速停炉。 关键词 高炉停炉空料线 ●—】JI——一 2.2其他准备工作 1 日IJ舌 2.2.1检查炉体密封情况 本钢6#高炉自2004年9月份开炉至今一直 保持高强度冶炼,六段炉腹铜冷却板内耐火砖严 休风前三、四天对炉体冷却水系统进行彻底 排查,做好破损记录,对破损冷却壁水管预休风期 重侵蚀,高炉内型极不规则,于2008年2月份发 生过炉腹钢甲烧穿的严重事故,同年4月经过停 间改工业水。水量适当控制。 炉喷补处理,但仍然没有达到预期效果,安全生产 2.2.2预休风前制作八根空料线炉顶打水管 受到极大威胁。经公司全面考虑后决定于2008 其中四根大水管直径2.O寸、炉内长度3.8m, 年11月2日采用回收煤气、打水降温空料线将料 每根从前端开孔,开孔长度3.0m,圆周均匀有6 面降到风口中心线以下,停炉后对六段炉腹铜冷 排孔,孔距100.0mm,孔径5.0mm,前端封死,此 却板内重新砌砖并对炉墙喷补。 四根大水管用法兰盘安装在炉顶十字测温处;另 2停炉前准备工作 四根打水管直径1.0寸、炉内长度2.0m,每根从 前端开孔,开孔长度1.Ova,圆周均匀有4排孔,孔 预休风前的充分准备是确保高炉空料线停炉 距100.0mm,孔径5.0mm,前端封死,安装在炉顶 能否安全、顺利、快速停炉的前提和基础。 打水管处。八个打水管单独用闸板阀门控制,总 2.1 预休风前高炉操作制度的调整 管安装闸板阀门控制。 2.1.1提高生铁含硅量。 2.2.3做好把一个炉顶放散阀改为带有配重砣 休风前必须保证高炉炉况稳定顺行,生铁 的准备工作,重砣计算配重≯130kpa,预休风时安 [si]《o.6%,物理温度1520℃以上,保证渣铁物 装。 理温度充沛,流动性良好,严防炉况出现高温、高 碱、炉凉等异常炉况。 空料线时若炉顶压力大于130kpa时,放散阀 能自动开启放散,压力下降后能自动关闭。切断 2.1.2适当洗炉。 煤气放散后,放散阀不能出现意外关闭现象。 休风前两天改变装料制度,适当发展边缘的 2.2.4预休风前加入盖面焦60.0t(大焦),体积 装料制度,以清除炉墙粘结的渣皮;休风前一天高 120m3。 炉配加锰矿洗炉(要求生铁[Mn]0.8%);适当 降低炉渣碱度,改善渣铁流动性,活跃炉缸。 控制好出铁时间,保证在加完盖面焦后出铁 2.1.3降低焦炭负

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