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超(超)临界机组给水加氧安全性的深化研究
王金宝
(江苏阚山发电有限公司,江苏徐州 221134)
摘 要:当前高容量、大参数机组不当的给水加氧造成过热器、再热器氧化皮大量生成、脱落及汽轮
机与换热器腐蚀、结垢,导致机组安全可靠性系数降低。本文对就给水加氧安全性的协调因子及监控方式
进行了详细探讨,并提出了具体的监控方案。
关键词:给水加氧、安全、协调、监控
0引言:
为保证超(超)临界机组给水加氧的安全,确实避免因加氧不当不当造成过热器、再热器氧化皮生成
及汽轮机腐蚀(国内同类机组多次发生同类事故),为此作者经过一年给水加氧的深化研究,得出如下独
到超(超)临界机组给水加氧安全性机理,总结出本质安全的加氧与哪些因子有关,正确评价运行机组加
氧的安全性方法及正确的监督方式。
1给水加氧安全性与协调因子的关系
1.1给水加氧与机组运行年限的关系
机组的运行年限不同,其金属表面成分与晶间结构是不同的,根据化学动力学理论可知,生成溶解度
2o
很低而且致密的a-Fe3和FeooH所需氧量是不同的。故不同机组运行年限,给水加氧量是不同的。
如何才能控制安全的给水加氧,需建立给水加氧处理的临界区模型,防止临界区域的含氧量超过规定值,
所谓规定值是汽水分离器中最大的溶解氧值,最大溶解氧值的确定是依据汽水分离器水质即炉水氢导突变
的临界点,不能片面认定只要炉水氢导不超标就行。如江苏阚山发电有限公司两台超超临界600MW机组
通过试验,l}1机组炉水含氧量最大值为17.8u∥l、样2机组炉水含氧量的最大值为23.4u∥l。
1.2给水加氧与给水比电导之间关系
给水比电导在超超临界机组就是问接反应给水PH值的大小,
值呢?主要原因是在线PH表可靠性不如电导率表,通过在我厂两个月的综合分析与评价得出在给水氢导
给水比电导关系,根据铁一水体系电位一PH图与氧化性水工况的腐蚀控制可知,不同的溶解氧应对应不
同PH值,才能确保水铁工况处于钝化或稳定体系,它能够克服给水PH或溶解氧波动带来的金属腐蚀及
消除水汽中的二氧化碳酸腐蚀。通过研究我厂600MW超超临界机组给水含氧量和给水比电导对应的关系
如下:
序号 给水含氧量(u∥1) 给水比电导(u砒m)
1 10~15.78 4.0~4.5
2 15.78~21.2 3.7~4.0
3 21.2~28.9 3.5~3.7
4 28.9~32.5 3.O~3.5
5 大于32.5 2.45~3.5
1.3机组加氧与机组运行参数之间的关系
根据氧的化学反应速率及溶解度,机组参数发生变化,给水溶解氧变化很大,如果不能有效控制,很
容易造成过渡区后移、I临界区域的含氧量超标,过热器、再热器易产生氧化皮风险,故应制定不同参数下,
给水溶解氧的控制标准,制定标准应依据机组参数与给水溶解氧数学模型(不同机组是不同的),现在以我
厂撑1机组为例,下面是2012年4月11日制定的控制标标准:
723
1)负荷在550“00MW,省煤器入口溶解氧控制在9~14u鲫,目标值在12u∥l。
2)负荷在500~550Mw,省煤器入口溶解氧控制在13~18u∥l,目标值在15u∥1。
3)负荷在480~500Mw,省煤器入口溶解氧控制在18~25u刚,目标值在20u∥1。
4)负荷在450~499Mw,省煤器入口溶解氧控制在23~28u∥l,目标值在25u∥l。
5)负荷在400~449MW,,省煤器入口溶解氧控制在28~35u鲫,目标值在33u∥l。
6)负荷在400MW以下,省煤器入口溶解氧控制在28~40u∥l,目标值在35u∥l。
1.4机组加氧与
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