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预焙阳极焙烧工艺的优化与实践.doc
预焙阳极焙烧工艺的优化与实践
预焙阳极焙烧工艺的优化与实践??b M2 w8 F \8 q我国的敞开式环式焙烧炉是在消化80年代初引进的日轻焙烧技术的基础上发展起来的,常用的焙烧工艺不能充分利用挥发分燃烧产生的热量,致使焙烧热能消耗一直较高;挥发分燃烧不充分,造成烟气净化负担较重;升温速度控制不理想,产品质量较差。, d$ f7 o1 u??k U H 焦作万方54室敞开式阳极焙烧炉设计产能为4.2万吨/年,由三个火焰系统组成,每个炉室有8条火道7个料箱,分6层卧装;焙烧炉面设备采用机电一体化燃烧架和机电一体化排烟架,DCS自动控制系统;以重油作燃料;所用生阳极为大颗粒配方,沥青用量为17%;于2001年3月投入生产。 i8 x??N. h ]5 T3 w8 z8 d 经过对焙烧工艺的不断探索和优化,焦作万方在挥发分充分燃烧、燃料消耗降低、实收率增加、阳极内在质量及外观合格率提高等方面取得了较好效果。 l( H??n# x2 ^2 Q1 b) X 1. 控制方法的改进: Y- V+ }: k, Y. e7 c 传统升温曲线一般都是控制每个炉室的每条火道的温度,根据温度情况,用人工调节排烟架风门开度和燃料量进行温度控制。挥发分开始排出时由于炉室温度低基本不能燃烧,到次高温炉室,炭块挥发分大量排出导致炉室温度超高时,则打开看火孔透入冷空气降温,所以挥发分燃烧产生的热量,没有得到充分利用。7 i; Z- |! h( Y S9 K8 a 一种方法是只控制燃烧架加热的高温炉室温度,负压控制完全凭人工经验,保证高温炉室不带正压就行了,低温炉室温度不控制。结果是预热炉室温度跟不上升温曲线,挥发分基本没有燃烧就排入了烟道,燃料消耗高,产品实收率低。6 u. N; {# H9 X/ M2 c a( l 焦作万方阳极焙烧加热设备采用脉冲式燃烧控制器,DCS自动控制系统,可精确对每条火道的温度和负压进行自动调节,控温精度为:预热段±20℃;加热段±2℃。炉室水平及垂直温差小于30℃。, D. [, K) W, i0 E; B% w; E7 u( p9 e 我们在控制方法上的改进是:对低温和高温炉室进行控温,挥发分排出炉室自由升温—即只需控制1P、4P、5P、6P炉室温度,2P、3P炉室自由升温。在优化的焙烧曲线下,挥发分排出区域的火道温度可达650℃以上,保障了挥发分的充分燃烧,节约了燃料消耗。( d; A K) G4 Z7 S# [ 2.炉墙缝的合理设置及填充料的正确使用! S; u??|$ E. p0 E, E) I J 这里重点要解决的是焙烧气氛和压力的问题。# N3 U6 a6 I9 R9 s4 s4 o5 Y$ b 由于粘结剂分解生成的气体不断地通过制品内部和填充料间隙,使制品内外层和填充料内外层之间都存在着分解气体的浓度梯度,若分解气体浓度低,则分解气体从制品中向外扩散的速度快,促进了粘结剂热分解反应的进行,使粘结剂的析焦量减少,反之,若分解气体排出速度慢,则析焦量增加。3 e( G8 @. h/ N6 w1 ~ 当焙烧体系达到300-400℃时,粘结剂的分解和缩聚反应同时进行,如果增加体系的压力,反应将向缩聚方向移动,同时还可减少分解产物的浓度梯度,使第一次反应产物在焙烧体系中延长停留时间,有利于参与缩聚反应,既可提高析焦量,又有利于中间相小球体的生成[1]# ]9 T# V H$ U/ u 由于多种原因,焦作炉的炉墙缝分布在2-10mm之间,非常不利于生产,投产初期的质量及实收率都不太理想。我们采取措施,将炉墙缝控制在1-3mm之间,实践证明有益于产品质量的提高及实收率的增加。# |5 J$ o1 w2 ~7 L1 } 对于填充料,原设计为6-3mm的煅后焦。煅后焦一方面价格贵(1200元/t),另一方面透气率太高,挥发分排出过快,体系压力低。因此我们改用了冶金焦,粒度选为6-1mm,价格仅330元/t,可以解决上述两个问题。但由于挥发分在通过填充料的过程中,一部分会被吸收,一部分在热的填充料颗粒表面形成热解炭膜,而新冶金焦的吸附性恰恰较强,会导致析焦量减少,因此在如何使用的问题上,我们的做法是将新冶金焦做覆盖料,避免与阳极直接接触。另外一个措施是在预热炉室填充料表面覆盖塑料薄膜,一方面减少了负压泄漏,可以低负压操作,另一方面也使得挥发分排出速度减慢,增加析焦量。( o1 k! D# P, _ @0 g# F6 u 3. 焙烧曲线的优化: N* S% j i6 {* f7 I 从工艺的角度,焙烧曲线应考虑3个参数:阳极升温梯度,阳极最终焙烧温度和高温保温时间。# { T) D3 |) B??` 3.1 阳极升温梯度2 \( d% W _ z 阳极升温梯度主要是控制
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