大直径有压两产品重介质旋流器在东曲矿选煤厂的应用.pdfVIP

大直径有压两产品重介质旋流器在东曲矿选煤厂的应用.pdf

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大直径有压两产品重介质旋流器在东曲矿选煤厂的应用.pdf

总第92期 大直径有压两产品重介质旋流器 在东曲矿选煤厂的应用 武建光,栗清山,成翠仙 (东曲矿选煤厂,山西古交030200) 摘 要:介绍了东曲矿选煤厂原有压两产品重介质旋流器存在的问题和不足,阐述了该厂在技改费用紧张 情况下,对重介质旋流器A系统进行局部改造的创新型经验及改造后取得的良好效果。 关键词:重介质旋流器;改造思路;创新点 中图分类号:TD942+.7文献标识码:B 文章编号:1005—2798(2007)06—0035—02 东曲矿选煤厂是一座设计能力400万t的矿井型箱冲击磨损大,4台旋流器经常发生磨穿和物料收 选煤厂,采用跳汰粗选一重介旋流器精选一煤泥浮 集箱磨漏现象,设备维护量大。 选的工艺流程,主要入洗28、4”和8”原煤。选煤 1.4 备用设备不能起到备用作用 厂自1994年投产以来,由于煤质差和产品结构时有 原重介A、C两系统为每系统配置两台重介 变化而未能准确定位。、经十余年运行,不仅工艺落 泵,一台生产一台备用。但在实现生产中,由于入 后,设备老化,而且选煤效率较低。投产时,该厂 料阀门磨损大,关闭不严,重介质不可避免会在泵 重介质旋流器组共有3个生产系统,投产后原A、 内沉积,发生压泵现象;一旦发生压泵,就必须拆 B、C 3个系统改造为A、C两系统。生产中,跳汰 泵检修,备用泵根本起不到备用作用。见图2。 两系统与重介单系统对应作业。 1重介系统存在的问题 404泵 1.1 易堵塞 610 原重介质系统使用4台FXZ型Dmm的两产 图2改造前重介泵布置图 mm。生 品重介质旋流器组(图1),入料上限40 产中,由于分级筛筛板经常破损,时有大于40mm 2改造方案 物料进到洗煤系统,加之原煤中木器等杂物,使旋 流器底流和溢流口经常发生堵塞,处理极麻烦。 2.1 更换大直径重介质旋流器 D610 针对原FXZ mm重介旋流器问题,决定选 一台,取代目前的小直径旋流器组。这样,不仅可 不改变原洗煤生产工艺,还可充分利用原精、混煤 脱介筛、}昆合桶和稀介桶,管路变动少。 图1改造前A系统旋沉器组组 重介质旋流器安装时,将原标高为+25m平面 1.2旋流器分料不均 的A系统旋流器组及底流和溢流槽全部拆除,重新 610 4台D mm旋流器为中心筒切线给料。有时 制作支撑新旋流器的支撑件。旋流器的人料和溢流 由于压力不足,4台旋流器存在分料不均问题,特 仍单独走原系统管道,底流管道充分利用;改造B 别是旋流器内壁、底流和溢流口磨损不一后,使得 系统时,D=400mm的穿孔,直接进入混煤脱介筛 设备分选参数不同,分选效率低。 的给料箱。这样,底流管路直径较大,直管给料, 1.3检修维护量大 能有效避免堵压事故发生,同时,溢流与底流的收 由于有压给

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