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第33卷 第5期 山 东 冶 金 Vol.33 No.5
2011年10月 Shandong Metallurgy October 2011
节能节能、、安全与环保安全与环保
焦化煤焦系统烟尘治理实践
李祥柱,张振夫,刘 晨
(莱芜钢铁股份有限公司 焦化厂,山东 莱芜271100)
摘 要:为治理焦化煤焦系统上下工序产生的烟尘,对焦炉出焦采用车载移动式除尘技术、干熄焦装焦增加烟尘活动盖板、
运煤配煤及运焦倒焦实施水雾除尘、管道密封处理、布袋式除尘器改造等措施,除尘设备设施得到有效运行,2011年1~8
月份工业粉尘排放量比去年同期减少1286.4t,职工工作环境得到有效改善。
关键词:煤焦系统;烟尘;布袋式除尘器;干熄焦技术
中中图分类号号:X784 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2011)05-0169-02
不理想的情况下,推行实施水雾除尘,利用雾化喷
1 前 言
头喷出雾化水,吸附扬起、漂浮的粉尘,喷雾时既要
焦化煤焦系统的工艺运行过程中,运煤配煤、 考虑雾化除尘的效果,也要考虑用水量,同时还要
焦炉装煤、推焦、干熄焦装焦、排焦、气体放散、运焦 兼顾不能对煤水分造成影响。水雾除尘的实施,取
倒焦放焦、落焦以及袋式除尘运行工艺不良,除尘 得了良好的效果,岗位粉尘量大幅度降低。
烟筒排放烟尘,对周围的环境、职工的身心健康造 2)整个运煤、运焦系统线路较长,相对较远的
成影响。现场烟尘的治理,为职工、设备设施运行 除尘点粉尘积沉在管道内。实施定期排灰和清理
创造良好工作环境,显得尤为重要且势在必行。 积灰制度,对管道的密封性能及时检查和维护,保
证管道无堵塞、无泄露。日常检修停机恢复阶段,
2 炼焦系统烟尘产生原因
除尘装置至少运行5min,将除尘管道内的粉尘排
1)配煤、输煤皮带线路长,皮带转运、倒运经过 除,方可停机。防止粉尘在管道内积尘、堵塞管道。
煤粉漏斗时落差大,造成煤尘多、扬尘大。2)推焦 3)由于设计原因,各吸尘点均设计在最靠近物
开炉门到关炉门过程中,由于焦炉炭化室炉口上下 料冲击点的地方,造成仅有一部分扬尘被系统吸
边沿及周围存留未烧结的煤炭,致使在开启炉门后 收。在扬尘聚多的正压最大处安装了除尘罩,将皮
出现较多烟气外逸,成为焦炉的重要污染源。未烧 带机尾溜槽处外延2m的皮带上方全部纳入除尘范
结的煤烟中含有易燃易爆气体,且烟气中含焦油黏 围之内,安装的除尘管道尽可能避免平直铺设。在
性物质。3)红焦装入干熄炉,装焦完毕平移时,因 除尘罩入口处新增可节风量的调节板,在弯头或水
焦炭下落造成携带烟尘的气流反冲,产生间断、阵 平管段设置了清理积灰的活动平板闸门,将除尘点
发性烟尘,并夹
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