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‘1)7500造球机旋转刮刀改造实践
郑素珍 白文芸
(济南钢铁股份有限公司,山东省济南市,250101)
摘要文对济钢球团厂÷造球机旋转刮刀的工况和失效形式进行了分析,找出以前改造失败的原因。利用新工
艺有效地提高了旋转刮刀的使用寿命,提高了设备作业率,降低了备件消耗,具有推广价值。
关键词效形式、耐磨寿命设备作业率
1 现状分析
孛7.5米造球机是球团生产的关键设备之一,直接决定着生球质量的优劣,在整个生产中起着举足轻重
年8月投投用4台。自投产以来因造球机刮刀(在用117件)存在设计缺陷,使用寿命短,致使刮刀消耗费用
居高不下,严重影响士7.5m造球机作业率,制约了生产。主要存在的问题:毒7.5m造球盘民结构为合金刀与
刀杆用螺栓连接,刀杆用聚氨酯作保护套,使用过程中l、刀头与刀标连接螺栓易磨掉,导致刀头脱落;2、旋
转的物料使聚氨酯保护套松脱,难以起到保护作用,形同虚设;3、刀头使用寿命短,平均在2.5个月的时间。
2解决的思路
针对上述问题,开展了婶刀装置寿命长寿化攻关工作,从两点人手:(1)改变旋转刮刀结构,使之一体化
(2)寻找一种新材料、新工艺。对新材料的要求是具有尽可能高的硬度和一定的抗冲能力,不易氧化。针对
刮刀结构、材质、及加工工艺等各方面提出以下建议:重新设计刮刀装置,刮刀结构由繁变简,刀头与刀杆一
工艺对刀头及埋人物料部分刀杆进行表面堆焊处理,提高刮刀的使用寿命。
3采取的措施和方法
条堆焊表面耐磨层,焊厚4mm。Fw一4102焊后金属组织为纯奥氏体,韧性良好,冷作硬化指数高,适用于
承受强烈冲载荷作的工件表面堆焊或硬面堆焊前的过渡层堆焊。过渡层的存在,目的在于不致使表面硬度
“陡升”促使表面耐磨层与基体结合的更为牢固,不发生脱落的现象,Fw一2103堆焊后金属组织为碳硼化合
物,以硬质相的形式弥散分布于金属的分子间,适用于存在一定的冲击的磨粒磨损场合。旋转刮刀结构改进
后,堆焊金属的耐磨,抗冲击等特性均达到使用要求。新型旋围刮刀于2006年6月18日在负荷最大的1菩
来的1538元/件降低到473元/件。
4. 实施后的成效:
此新型刮刀彻底解决了以前寿命短的问题,同时由于加大了刀头面积,增加了刮料面积,优化了刮料轨
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迹,使造球盘料衬厚度均匀,提高了造球盘成球率及生球质量。由于刮刀头的耐磨性得到加强,使得刮刀调
整、更换的检修周期延长,同时使料衬厚度在一段时间内保持较薄的状态,在一定程度上降低了造球盘的运
转负荷。新型刮刀在1#47.5m造球盘试验成功后,迅速在球团厂进行全面推广,五台47.5米造球机,在用
6个月。
5年创经济效益
年节约备件费一(12个月/2.5个月×117件×1537/件)一(12个月/6个月X117×473元/件)一
753058.8元。(75.3万元)
年节约维修费一(12个月/2.5个月一12个月/6个月)次/台X
0.3万元/次×5台一4.2万元。
提高造球盘作业及生球质量,五台中7.5米造球机平均提高产量至少4t/h,增产效益=4t/hX24h/天X5
台X330天×0.7(生熟球产量转换系数)×80元/t=887.04万元
6 结论
此技术具有广泛推广应用价值。目前,全国球团造球行业的盘式造球机同样存在着旋转刮刀寿命短的
问题,若此技术得到推广利用,将会给球团行业带来更大的经济效益。
参考文献
Eli刘家浚《材料磨损原理及耐磨性》.清华大学出版社.1993.11
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