转炉双联法脱磷成渣工艺分析.pdfVIP

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  • 2017-08-15 发布于湖北
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转炉双联法脱磷成渣工艺分析.pdf

第 34卷 第 4期 黑 龙 江 冶 金 Vo1.34 No.4 2014年 8月 Heilongjiang Metallurgy August 2014 转炉双联法脱磷成渣工艺分析 毛 磊 (首秦金属材料有限公司,河北 秦皇岛 066000) 摘 要 :转炉双联法是一种短周期 、低成本冶炼超低磷高质量钢的有效工艺路线。文章从理论人手 ,分析了转 炉双联法冶炼超低磷钢工艺,以及炉渣碱度 、FeO含量和冶炼过程温度对磷的质量分数造成的影响。 关键词:转炉双联法;工艺;碱度;FeO的质量分数;温度 AnalysisofConverterDephosphorizati0nbyDuplexMeltingProcess ShiLe (QinghuangdaoShouqinmetalmaterialCO.,LTDQinhuangdaoHebei066000China) Abstract:DuplexMeltingProcessisashortcycleandlow —costeffectiveprocesstomeltultra—low phosphorousandhighqualitystee1.Thearticletheoreticallyanalyzedduplexmeltingprocessofcon— verterdephosph0rizationandtheimpactofbasicity,FeO contentandtemperatureonthephosphorus contentintheprocessofsmelting. KeyW ords:duplexmeltingprocess;process;basicity;FeO content;temperature (FeO)不至于过高而增加铁损,应将终渣W(FeO) 1 转炉双联法冶炼超低磷钢工艺 控制在 20%≤ (FeO)30%。实际生产中,仍需 转炉双联法冶炼将传统的转炉炼钢过程单一 要对脱碳精炼的D—P阶段的操作不断进行相关 功能化,便于控制和管理冶炼过程,进而提高钢水 优化,开发前半钢的供氧制度、渣料等相关技术, 的质量,减少能耗,缩短冶炼周期,生产出符合要 寻求更加精确的控制条件。 求的超低磷钢材。双联法的转炉冶炼工艺主要有 1.2 提温少渣的D—C阶段 两个阶段,即脱碳精炼的D—P阶段和提温少渣的 D—C阶段的有效进行仍然离不开对转炉出 D—C阶段。 钢温度、炉渣碱度和终点磷的质量分数等的技术 1.1 脱碳精炼的D—P阶段 掌握和数据控制。为了提高转炉双联 D—C阶段 采用转炉双联法冶炼 ,在脱碳精炼的D—P阶 对脱磷率的有效控制,综合考虑,需将出钢温度控 段要注意统计出钢温度、炉渣碱度和脱磷率、终点 制在 1640~16600(2;综合考虑实际条件和成本控 磷的质量分数相互之间的关系,以控制好脱磷率。 制的情况下,将碱度控制在4.0—6.0之间,保证 出钢温度过高不利于脱磷,但出钢温度过低不利 终点渣 中W(FeO)≤30%。 于化渣和CaO作用的发挥。因此,为了达到最佳 2 转炉脱磷的影响因素 转炉脱磷效率,应将 出钢温度控制在 1450~ 1499℃之间。此外,为 了达到 60%以上 的脱磷 2.1 炉渣的碱度 率,满足前半钢去磷的要求,应将炉渣碱度

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