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 第22卷第4期                        稀   土                          V01.22.NO.4 
  2001年8月                    ChineseRaMEarths                       200l 
                                                               A“gust 
               中间包喂稀土消除连铸坯内弧侧 
                       卷渣缺陷原因研究 
             颜银标1,张雪松2,陈 光1,黄一新2,朱红健2,马军2 
               (1.南京理工大学材料科学与工程系,江苏南京210094 
               2.南京钢铁集团公司技术中心,江苏南京210035) 
      擒蔓:通过硫印试验、金相观察及冲击试验.比鞍了未喂稀土、结晶器喂稀土爱中阿包加稀土连谛坯内强侧 
   四分之一处夹杂物形态及分布及连铸坯横断面上的冲击韧性-发现结晶器喂稀土的连恃坯内弧侧卷渣映陷形杏厦 
   分布与未喂稀土的相近,冲击韧性变化也相同+而中间包加稀土基本消除了内弧捌四分之一处的卷渣缺陷,冲击韧 
   性明显提高‘并分析了中同包加籍土消除内蔼侧卷渣原因. 
      关键调:卷渣I喂稀土;连饰坯 
                              文献标识码;A文章编号:1004·0277(20。”04-0068‘04 
      中圈分冀号:TF777.1,TGl‘2.1+3 
   在连铸坯内弧侧四分之一处,尤其是弧形连博              产生该实验结果的原因。 
机生产的连铸坯中,大多存在卷渣缺陷““];铸态连 
                                     l连铸扳坯生产工艺及试样分析方法 
铸坯中的卷渣均呈球形,尺寸可达o.1mm以上;其 
熔点低于热轧温度,因而,热轧后呈长条状,长度               1.1工艺试验条件 
超过1mm[.】。这种长条状的卷渣缺陷将严重影响热               锕水经氧气顶吹转炉中怕炼、LF钢包中底吹 
轧钢板的力学性能。内弧侧卷渣缺陷通常出现在结               氩精炼后,转入中间包,由浸入式水口浇入结晶器。 
晶器液面波动或结晶器不正常振动的情况下“1,由  试验用钢的化学成分为(质量分数/%):c:o.16; 
连特坯弧形区域的液相中夹杂物聚集长大后,来不 
及上浮而停留在内弧侧形成,其成分主要由结晶器               头板坯连铸机上连诗180×1200板坯,拉速为 
的保护渣、钢水中的氧硫等非金属夹杂组成。虽可 
                                     1.2m/min。分别在结晶器中、中间包下水口塞棒附 
通过减少钢液中氧硫等非金属夹杂物含量及控制结 
                                     近喂入直径+3.2mm的1号混合稀土丝,结晶器中 
晶器液面的波动,来减少钢液中夹杂物的总含量,但 
这只能轻微地减轻内弧侧卷渣,更谈不上从根本上 
                                     切削法切取连俦坯,刨去两端热影响区盾作为分析 
消除这种缺陷。 
                                     用试样。 
   本文分析了结晶器喂稀土、中间包喂稀土连铸 
                                     1.2试验分析方法 
坯内弧侧四分之一处央杂物形态及分布,发现结晶 
器喂稀土可改变硫化物形态,但因稀土在连铸坯中                  连铸坯横断面经磨削加工、抛光后,用酒精擦 
分布的不均匀性,以及形成的稀土夹杂物来不及上               拭加工面,以去除断面的油污等,然后按硫印试验 
浮,将加剧内弧侧卷渣I而中间包加稀土基本消除  要求进行试验.在连铸坯内弧侧四分之一附近切取 
了内弧侧卷渣缺陷,提高钢板性能。为此,探讨了               试样,经锻造比为9的锻造后,在oIympus—I型 
   作者倚舟-颤慑标(1963一),男一江苏南京人·讲师,生羹占L摹金属材料凝固理论研究·辫l燕l融籍勰…帆揪煳……耽 
 第4期                 颜银捧等;中间包喂稀土:il筝赊连饽坯内弧侧整渣缺陷原因研究                
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