吹风气余热回收技术的应用.pdfVIP

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全国中氮情报协作组第25次技术交流会论文集 79 吹风气余热回收技术的应用 任开文。孙鹏,高士光 (内蒙古乌拉山化肥有限责任公司,内蒙古乌拉特前旗014406) 烧取得了较为理想的效果。但存在这样一些问 1概述 题:造气后的吹风气中CO+H。+CH.含量比机 我公司自2001年转制重组为民营控股企业焦的高,一般为9%~14%,有时高达17%左 以来,生产和经营逐年一个新台阶,目前已发展 右;同时由于半焦的强度和热稳定性相对机焦要 成为醇氨320kt/a、硝酸铵260kt/a、尿素260差,带出物残炭量高,吹风气排放造成较严重的 kt/a的大型氮肥企业。转制5 a来,公司先后投 环境污染。为了达标排放,经常要减量生产,给 入了2.8亿元的资金。在改、扩建过程中,大量 生产带来很大的影响,迫使公司决定彻底解决吹 应用目前先进成熟的新工艺、新技术改造装置的 风气回收和环保污染问题。 “瓶颈”,取得了较好的经济效益。合成氨造气系 2004年我公司委托北京普尔捷能科技发展 统吹风气余热回收技术的应用即为典型一例。该 有限公司对一、二造气吹风气余热回收进行设 200×24000 装置总投资1360万元,生产运行已1a多,仅 计,采用巾8 mm燃烧炉配套余热锅 t/h、3.82 10个月就收回了全部投资,取得了较好的经济 炉生产50 MPa、450℃的高压蒸汽。 效益。 2工艺流程及技术特点 1TI 我公司一造气有造气炉6台,其中巾3.6 炉4台,牵3.3m炉2台,配套120kt/a合成氨。 2.1 工艺流程 2004年为配套合成氨扩产至200kt/a,新增二 将合成氨造气系统的多台煤气炉所产吹风气 造气夺3.6m造气炉4台。当时由于原料采用内 显热、潜热集中在1台燃烧炉、1台锅炉中集中 蒙古西部乌海市的机焦,成本居高不下,后经考 回收,利用合成反渗透气、弛放气等可燃气体助 察决定试烧陕西神木、府谷周边地区出产的半 燃吹风气燃烧的方法回收吹风气潜热和显热,提 焦。半焦各项性能指标均不如机焦,但由于制造 高热能的回收效率。 成本低,产量大,到厂价仅为机焦的一半,且试 一造气原为单台煤气炉配置废热锅炉的所谓 ③煤气炉不适宜短期让炉,因为让炉后煤气 行扩能改造;将原预脱硫塔改为洗气塔。 管道冷却。会使炉内呈负压状态,倒吸外界空 (5)流程改造后,夹锅蒸汽经过热后送人炉低 气,煤气炉重新开车前就必须进行一次全面置 压蒸汽总管供煤气炉使用,输送过程中需克服一定 换;另外,因上气道温度低,使用自动加焦机的 的阻力损失。经测试计算,当入炉低压蒸汽总管压 MPa 煤气炉让炉,上部煤气会因温度低不能燃烧而聚 力为0.10MPa时,夹锅的工作压力应为0.13 积,达到一定浓度时可能发生爆炸。 左右,故流程改造后,夹锅需提压运行。 ④用水蒸气进行管道置换既不经济,置换结

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