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煤矸石在生产锰硅合金中的应用.pdfVIP

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第21届全国铁合金学术研讨会论集 煤矸石在生产锰硅合金中的应用 马荣新张晓斌杨旭高士文 (中钢集团吉林铁合金股份有限公司 吉林中国 132002) 摘要通过在锰硅合金原料中搭配一定比例的煤矸石.实现,锰硅渣型由钙渣型向铝渣型的转变。有 效解决了锰硅渣水淬中产生泡沫渣的工艺问题。并借助渣熔点的提升,提高了硅石利用率,改善了电炉 经济技术指标。 关键词煤矸石锰硅合金泡沫渣 刖旨 1煤矸石物化性能 2010年在中钢吉铁某分厂锰硅渣水淬中产 1.1煤矸石特性 生泡沫渣的问题比较突出,渣型调整多次无果, 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中被撇弃的 不仅影响水淬闭路循环系统的连续运行,而且因 废弃物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的含碳 水淬渣含水量高,干渣比重小,烘干过程被排风 量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是 系统抽走的量过大,已不能满足水泥掺合料的原 Al。倪、si0:,另外还含有少量的Fez03、ca0、M90、 料要求。为此,同年3月份拟定了通过锰硅料比 Na20、K20、P2魄、s03和微量稀有元素(Ga、V、 中配加一定比例的煤矸石调整渣型工业试验,并 Ti、co)。目前煤矸石主要用于回收煤炭和黄铁 付诸实施,持续8个月。试验成功解决了锰硅渣 矿、发电、制造建筑材料等方面。 水淬中产生泡沫渣的问题,并取得了良好的经济 1.2试验用煤矸石化学成分 技术指标。 表1试验用煤矸石化学成分 诚 灰份 挥发份 固定炭 I 76.650 8.510 14.84 I 表2灰分成分 哦 l FeD ^1z嘎 &ID 地:o Si嘎 P S ∑ I 6.960 22.460 O.350 1,460 60.030 O.019 5.000 91.279 2方案概要 中含有固定碳14.84%,灰份76.65%(其中siOz 60%、A1:0322.46%)。搭配部分煤矸石,不仅可 2.1试验方案 以替代一部分焦炭和硅石,同时其中富含较高的 煤矸石配入量分为5%第一阶段,为期一个 A1zo。化合物对于调整锰硅渣型,实现钙渣型向铝 月;10%第二阶段为期五个月:20%第三阶段为期 渣型的转变,起到至关作用。 两个月。累计持续时问8个月。并推广到其它同 另一方面,也是我们的主要关注点,就是借 型炉台,按1096稳定运行。 鉴此前使用高硫铁锰矿时能根本消除锰硅渣水 2.2试验电炉 淬时产生泡沫渣的成熟经验,利用富含5%硫和 500 一台16 kVA、全封闭矿热炉。 5.33%氧化亚铁的煤矸石达到抑制泡沫渣的倾 2.3工艺及原理分析 向。 首先,在锰硅合金生产中,原料的配比需 当熔渣中有气体进入,被分散成微小气泡, 要一定量的硅石和足量的碳质还原剂,而煤矸石 而不再聚合时,熔渣的体积膨胀,形成有分隔膜 作者简介 马荣新男,1982年毕业于本溪钢铁学校,炼钢及铁合金专业.硕士研究生学历,冶炼高级工程师, 现任中钢吉铁冶炼副总工程师、技术中心副主任。 第21届全国铁舍金学术研讨会论文集 隔开的、密集排列的蜂窝状气孔结构,就是泡沫 低熔渣粘度,实现了泡

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